低壓合成甲醇若干問(wèn)題的探討 低壓合成甲醇若干問(wèn)題的探討

低壓合成甲醇若干問(wèn)題的探討

  • 期刊名字:河北化工
  • 文件大?。?/li>
  • 論文作者:丁惠平
  • 作者單位:河南化工技師學(xué)院
  • 更新時(shí)間:2020-03-17
  • 下載次數:次
論文簡(jiǎn)介

第33卷第7期Vol 33 Na7河北化工2010年7月Jul. 2010低壓合成甲醇若干問(wèn)題的探討丁惠平(河南化工技師學(xué)院,河南開(kāi)封475002)[摘要]介紹了 低壓法合成甲醇的工藝原理、工藝流程及設計技術(shù)特點(diǎn)。暴露了開(kāi)車(chē)以來(lái)工藝設計、操作與設備等問(wèn)題,針對問(wèn)題進(jìn)行了處理,取得了較好的效果。[關(guān)鍵詞]低壓甲醇合成:設計特點(diǎn):操作經(jīng)驗;處理方法;問(wèn)題探討[中圖分類(lèi)號] TQ 223. 12"1[文獻標識碼] B[文章編號] 1003-5095(2010)07-0058-02甲醇系統是以德士古煤氣為原料氣,經(jīng)中溫變耗量降至最低點(diǎn)。并在NHD脫硫脫碳后設置了在線(xiàn)分換、NHD脫硫脫碳、精脫硫,使總硫≤0.1X10*,送往析儀,分析數據在總控制室微機上顯示,便于及時(shí)調甲醇合成工段。采用低壓法合成粗甲醇,合成塔為絕節原料氣的氫碳比,以實(shí)現優(yōu)化控制。熱一管殼型反應器。1.2.2采用西南化工研究院開(kāi)發(fā)的低壓 甲醇合成工1化學(xué)反應原理及流程特點(diǎn)藝華東理工大學(xué)開(kāi)發(fā)的絕熱一管殼型的反應器、南1.1 反應原理京化工研究院開(kāi)發(fā)的NC 306催化劑。其工藝特點(diǎn)是甲醇合成塔管內裝填催化劑,管板上部為絕熱層,工藝路線(xiàn)成熟;床層溫度控制均勻;催化劑的選擇性管間為沸騰水,副產(chǎn)蒸汽經(jīng)自調閥減壓后并入1.3 MPa好,甲醇收率高;能量回收合理,生產(chǎn)強度高;操作控的蒸汽管網(wǎng)。催化劑床層溫度的控制是通過(guò)調節飽和制簡(jiǎn)單、方便、可靠;開(kāi)停車(chē)和催化劑裝卸方便。蒸汽的壓力來(lái)實(shí)現的。在5.0 MPa.220~270 C、有銅1.2.3甲醇合 成塔的反應管為申44,使床層內徑基催化劑的作用下,CO.CO2與H2反應生成粗甲醇,其與催化劑顆粒直徑之比由傳統的6. 8提高到8. 0,有化學(xué)反應式:利于消除壁效應,反應管數減少27. 7%,更有利于合00+2 H,=CH.OH+Q成塔的加工與制造。CO+3 H,=CH_0H+H[0+Q2運行期間出現的不正常情況及原因分析與同時(shí)產(chǎn)生副反應:處理方法2 C0+4 h= (CH)20+HJ2.1催化劑的升溫還原2 C0+4 H2=CH_OH+HpO催化劑升溫還原過(guò)程中嚴格按照(NC 306型甲4 C0+8 H_=CH20H+3 H20醇合成催化劑升溫還原方案>執行,以還原出水率來(lái)CH.OH+n CO+2(m-1)H=CHmnC00H+(n1) Hp控制還原進(jìn)度。整個(gè)過(guò)程歷時(shí)123 h, 有效升溫還原n C0+2 n H,= (CH)n葉n HO這些副產(chǎn)物進(jìn)-步進(jìn)行脫水縮合、酮化、酯化反時(shí)間約90 h,理論出水量5664 kg,實(shí)際出水量為應,生成烴類(lèi)、酮類(lèi)、醚類(lèi)、醇類(lèi)等副產(chǎn)物。5 995 kg,催化劑升溫還原情況詳見(jiàn)表1.1.2工藝流程的技術(shù)特點(diǎn)塔出口平均開(kāi)速入塔氣壓力入塔氣量1.2.1 甲醇裝置是以德士古水煤漿加壓氣化生產(chǎn)的項目時(shí)間溫度/C /Ch H% Pa /2sh 備注水煤氣為原料氣,氣體成分的質(zhì)量好(CO+H>80%),升溫I 4 30~60 7.25 0.0 84 500還原中然后通過(guò)水煤氣的廢熱鍋爐回收低壓蒸汽,通過(guò)調節升溫I 16:40 60~120 3.7 00 82000 斷一次蒸汽的壓力來(lái)控制水汽比,以達到CO的部分變換,使升溫I 12 120~170 4.17 00 83000之精制氣CH,-CO2)/ (C0+C02)=2. 05左右,原料氣的消還原1 33 170~190.610.4~1.01.0 85000 新一次還原II 32 190~210 0.63 0.5~22 0.95 83 0000[收稿日期]2010-03-31還原I 12 210~218 0.67 10~ 200.55~0.97 000~[作者簡(jiǎn)介]丁惠平(1970-),女高級講師,從事化工工藝的還原IV 15 215 ,0 16~24 0.55~1.540 000~0教學(xué)與培訓工作。第7期丁惠平:低壓合成甲醇若干問(wèn)題的探討.59●催化劑的還原過(guò)程要求升溫平穩、出水均勻,注上部反應熱很快被帶到下部,同時(shí)催化劑熱點(diǎn)區域也意保證還原要徹底,以保持催化劑的低溫活性和使用由上部向下部移動(dòng)。(3) 頻繁的開(kāi)停車(chē)對催化劑活性壽命的提高。也有一定的影響,導致熱點(diǎn)溫度下移。因此,要嚴格控2.2 壓縮機循環(huán)段帶液制工藝指標,盡量減少開(kāi)停車(chē)對催化劑活性的影響。從開(kāi)車(chē)之初合成系統甲醇分離器的分離效果就2.5開(kāi)車(chē)初期的結蠟現象比較嚴重不好,主要原因是分離器的容積設計太小,結蠟因素從精餾系統的進(jìn)料及廢水排放來(lái)看,合成系統的是影響分離器的最重要的原因。導致聯(lián)合壓縮機循環(huán)結蠟現象比較嚴重。其主要原因: (1)與羰基鐵的存在段時(shí)常帶液,有時(shí)帶液比較嚴重,入塔氣中甲醇含量有關(guān)。甲醇生產(chǎn)時(shí)伴有少量的甲酸生成使設備產(chǎn)生腐增加,不僅損害了壓縮機的使用壽命,還造成酸性腐蝕,腐蝕后的鐵質(zhì)與原料氣中的CO反應生成羰基鐵蝕,使得有羰基鐵生成,造成副反應增加,導致了烷Fe (CO)s,帶入催化劑表面使催化劑具備了生成羰基烴、醚類(lèi)、高級醇及其他有機雜質(zhì)的生成。鐵的條件。從生產(chǎn)實(shí)踐得出,催化劑運行的時(shí)間越長(cháng),對于壓縮機帶液,采取降低甲醇分離器液位,適羰基鐵在催化劑上的積累就越多,高級醇及烷烴(即當降低循環(huán)量的措施來(lái)減少帶液,并把絲網(wǎng)除沫器的石蠟)的生成量隨之增加。因此,甲醇合成、壓縮機設降液管進(jìn)行了改造。為了從根本上解決帶液現象,擬備與管道應采用不銹鋼材質(zhì).而河南光山化工廠(chǎng)的甲定在分離器徑向加除沫網(wǎng)或改用高效分離器。醇聯(lián)合壓縮機及管道為碳鋼材質(zhì),具備了結蠟的條2.3 與原設計相比,合成塔壓差增大件.外廠(chǎng)的第一爐催化劑結蠟現象嚴重也證明了這一原設計合成塔壓差<0.1 MPa, 而為了保證粗醇點(diǎn)。(2)與合成反應溫度有關(guān)。NC 306型低壓甲醇合產(chǎn)量,將合成塔壓差-般控制在 0. 15~0. 20 MPa.造成催化劑,由Cu0、ZnO、A1l0.NaO等組成,銅基催化劑成合成塔壓差偏大的原因有以下幾點(diǎn): (1)同其他廠(chǎng)中A1.Na等在一定溫度、壓力下促成CO與H2進(jìn)行反家的合成塔相比,列管44X2,L=7 00 m,列管數應生成石蠟。實(shí)踐證明,在甲醇生產(chǎn)過(guò)程中,合成塔反2292根,長(cháng)出1 m,這是壓差大的一個(gè)原因。(2) 與應溫度控制得太低,使入塔氣在低于催化劑正?;钚訡O含量過(guò)高有關(guān)。CO含量高,有利于甲醇的合成反溫度的情況下進(jìn)入催化劑層(與入塔預熱器的換熱面應,但同時(shí)也容易在催化劑表面結碳。(3) 催化劑的粉積也有關(guān)) ,生成的粗甲醇中就會(huì )含有大量石蠟。從操沫未吹掃出來(lái),入塔氣的氣量過(guò)大,直接沖擊催化劑作經(jīng)驗看,入塔氣溫度低于200 C時(shí),結蠟現象嚴的表面,再加上列管長(cháng)7m,超過(guò)了最大自由落體高重.因此在實(shí)際生產(chǎn)中,應盡量避開(kāi)這一-溫度區域,同度5 m,易損傷催化劑,進(jìn)-步加大了壓差。時(shí)要求操作溫度要與催化劑的活性溫度相適應,這一因此,在設計時(shí)應考慮分離器的分離效果,生產(chǎn)點(diǎn)尤其重要。既要保證輕負荷生產(chǎn)的時(shí)間,又盡量利能力及操作費用要統籌考慮,盡量滿(mǎn)足擴能的需要。用催化劑的低溫活性,既能多生產(chǎn)甲醇又要延長(cháng)催化2.4合成塔熱點(diǎn) 下移過(guò)快劑的使用壽命。(3)與合成反應的壓力及空速有關(guān).烴合成塔熱點(diǎn)溫度是指合成塔內反應的床層溫度,類(lèi)生成反應是一-個(gè)體積縮小的反應,壓力越高、空速開(kāi)車(chē)初期,合成塔熱點(diǎn)在催化劑列管上部,即在測溫越大都會(huì )使合成反應向生成高級烷烴的方向移動(dòng),結點(diǎn)TIR 5407處。隨著(zhù)負荷的逐步提升,熱點(diǎn)很快便移臘的幾率也越大??账倏刂圃? 700 h-' 左右為宜。到下部TIR 5408處,其主要原因: (1)原設計合成塔.(4)頻繁的開(kāi)停車(chē)也是造成結蠟的一-個(gè)原因。開(kāi)車(chē)投絕熱層裝填催化劑高度為700 m,計劃裝填400 m,料階段,合成塔反應溫度還未達到正常操作值和停車(chē)而實(shí)際裝填200 m,經(jīng)-段時(shí)間的運行,由于催化劑時(shí)系統置換不徹底,未置換凈的CO、H2通過(guò)合成塔低的收縮導致絕熱層已沒(méi)有催化劑,加上開(kāi)車(chē)初期入塔溫反應區易產(chǎn)生石蠟。為此,要求停車(chē)置換要快要徹氣溫度又低于正常觸媒活性催化溫度,所以反應氣達底,指標為CO+CO2<0. 5%。到TIR 5407 處溫度不會(huì )太高,使得熱點(diǎn)處于下部。采取定期煮蠟,以避免循環(huán)段的帶液,減少副產(chǎn)(2)熱點(diǎn)下移過(guò)快與開(kāi)車(chē)初期循環(huán)量過(guò)大有關(guān)。合成物的生成。塔內反應氣走向是由塔頂到塔底,循環(huán)量過(guò)大,使得

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