低溫甲醇洗裝置運行中出現的問(wèn)題及解決 低溫甲醇洗裝置運行中出現的問(wèn)題及解決

低溫甲醇洗裝置運行中出現的問(wèn)題及解決

  • 期刊名字:中氮肥
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  • 論文作者:劉致強,董睿敏,郭曉鵬
  • 作者單位:陜西渭河煤化工集團有限責任公司
  • 更新時(shí)間:2020-03-24
  • 下載次數:次
論文簡(jiǎn)介

第5期中氦肥2015年9月M-Sized Nitrogenous fertilizer Progresssep.2015低溫甲醇洗裝置運行中出現的問(wèn)題及解決劉致強,董睿敏,郭曉鵬(陜西渭河煤化工集團有限責任公司,陜西渭南714000)[摘要]陜西渭河煤化工集團有限責任公司三期400kt/a甲醇項目合成氣凈化采用大連理工大學(xué)的低溫甲醇洗工藝,簡(jiǎn)述其工藝流程,重點(diǎn)介紹幾項為優(yōu)化裝置性能實(shí)施的技術(shù)改造或處置措施。[關(guān)鍵詞]低溫甲醇洗;H2S;CO2;甲醇循環(huán)量;氣動(dòng)調節閥;循環(huán)氣壓縮機;碳銨結晶[中圖分類(lèi)號]TQ223.121[文獻標志碼]B[文章編號]1004-9932(2015)05-0053-0陜西渭河煤化工集團有限責任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)已成功解決了多項制約生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題。以下重渭化集團)三期400k/a甲醇項目包括6.5MPa點(diǎn)對其中幾項具有典型意義的技術(shù)改造或處理措德士古水煤漿加壓氣化、低溫甲醇洗凈化、卡薩施作一介紹。利甲醇合成等工序,于201年3月12日一次試車(chē)成功,產(chǎn)出AA級甲醇產(chǎn)品。其中,低溫甲醇1工藝流程簡(jiǎn)介洗工藝選用大連理工大學(xué)具有自主知識產(chǎn)權的專(zhuān)渭化集團低溫甲醇洗裝置變換氣的設計處理利技術(shù)工藝包,已達到國際先進(jìn)水平。渭化集團量為191043.3m3/h(干基),操作彈性為50%三期甲醇項目低溫甲醇洗裝置經(jīng)過(guò)3a的運行,~110%,同時(shí)鑒于甲醇合成工藝不需要大量高純度CO2,為降低運行費用,故取消了CO2洗滌[收稿日期]201503-1塔,采用5塔流程(如圖1),5塔即甲醇洗滌塔作者簡(jiǎn)介]劉致強(1987-),男,山東臨沂人,助理工程師,C7601、H2S濃縮塔C7603、甲醇再生塔C7604碩士,從事煤基甲醇生產(chǎn)。甲醇/水分離塔C7605和尾氣洗滌塔C7606。E《《》》新《《》《游《》》再生系統的氣相管線(xiàn)中會(huì )出現碳銨結晶,造成熱對工藝、設備的優(yōu)化改造,特別是管道振動(dòng)的消再生系統復熱,導致甲醇損耗較大。低溫甲醇洗除及酸性氣中H2S濃度的提高,消除了系統運系統排氨原設計為,經(jīng)水冷器后回流液罐液相排行的安全隱患,滿(mǎn)足了克勞斯硫回收系統對酸性氨,排氨效果不好,且甲醇損耗較大。整改措氣濃度的要求,取得了很好的經(jīng)濟效益,系統運施:將低溫甲醇洗系統排氨改為高溫氣相排氮,行也更加穩定。由再生塔頂氣相入水冷器之前,引一股氨含量較高的酸性氣至水冷器,冷凝后的液相去二期精餾[參考文獻]甲醇油貯槽,氣相并入酸性氣中去硫回收閥前,[1]吳秀章.煤制低碳烯烴工藝與工程[M].北京:化學(xué)工業(yè)送入硫回收系統。排氨點(diǎn)改變后,循環(huán)甲醇中氨出版社,2014:129-168含量得到有效控制,保證了系統的穩定運行,甲[2]唐宏青新型媒化工技術(shù)前沿[M].北京:中國財政經(jīng)濟醇消耗明顯減少。出版社,2014:125-132通過(guò)上述優(yōu)化調整后,系統甲醇消耗降至[3]杜兆海,胡慶彪.低溫甲醇洗氣體凈化工藝及其技術(shù)研究4kg/t(甲醇)左右,但與設計值還有差距。[J].河南化工,2011(10):3-64]賀可順,范明智,周遠.低溫甲醇洗技術(shù)在煤制甲醇項3結語(yǔ)目中的應用[J].大氮肥,2010(6):402-404[5]張國民,楚文鋒,耿恒聚.低溫甲醇洗工藝的研究進(jìn)展與大連理工大學(xué)的第一代低溫甲醇洗工藝,與應用[J].化學(xué)工程師,2010(10):31-33林德、魯奇低溫甲醇洗工藝相比,雖然在能耗及6】趙鵬飛,李水弟,王立志·低溫甲醇洗技術(shù)及其在煤化工工藝運行方面還存在一定的差距,但我公司通過(guò)中的應用[冂].化工進(jìn)展,2012(11):2442-2448中氮肥第5期克勞斯氣E7613V766CW凈化氣60BBHV7609V76017609K7601圖1低溫甲醇洗工藝流程簡(jiǎn)圖來(lái)自5或6”氣化爐的粗煤氣經(jīng)變換后進(jìn)入為130~140m3/h,凈化氣流量為80000m3/h。低溫甲醇洗裝置,與來(lái)自循環(huán)氣壓縮機K7601在低溫甲醇洗裝置的設計中,進(jìn)C7601塔的循環(huán)氣混合后噴淋少量精甲醇,一并進(jìn)人原料頂的循環(huán)甲醇管線(xiàn)選用DN300,并安裝1套氣冷卻器E7601殼程,與管程的2股冷物料換DN200的法蘭式氣動(dòng)蝶閥FV7605。然而,由于熱,隨后進(jìn)入1“水分離器Ⅵ7601;分離后氣相進(jìn)氣動(dòng)蝶閥的工作特性,甲醇循環(huán)量極易發(fā)生大幅入甲醇洗滌塔C7601下塔,液相去甲醇/水分離度波動(dòng),尤其在系統開(kāi)車(chē)及加減負荷期間,嚴重塔C7605。在C7601中,粗煤氣與-64℃的低影響了對凈化氣組分的調整,最終導致甲醇合成溫甲醇進(jìn)行逆流傳質(zhì),最終使氣相中的硫化物和工序導氣時(shí)間延緩或惡化其運行工況。對此,渭CO2含量分別降至0.1×10和4%以下,以滿(mǎn)化集團在FV7605處設置了1條DN00旁通管足下游甲醇合成工序的要求。吸收硫化物和CO2線(xiàn),并配置1套調節靈敏的氣動(dòng)調節閥后的富甲醇,經(jīng)!循環(huán)氣閃蒸罐V602和2"循(HV7610),如圖1中A所示。如此改進(jìn)后,可環(huán)氣閃蒸罐Ⅴ603的減壓閃蒸、H15S濃縮塔通過(guò)FV7605和HV610對甲醇循環(huán)量進(jìn)行雙重C7603的低壓N2汽提,最終在甲醇再生塔調節,提高了甲醇循環(huán)量調節的穩定性和可控C7604中進(jìn)行熱再生,實(shí)現循環(huán)利用。C7604塔性,確保了最終凈化氣的品質(zhì)。頂的再生氣在H2S濃度達到25%以上時(shí)進(jìn)入克圖2為技改前后系統正常運行的某24h內勞斯硫回收裝置,副產(chǎn)高品質(zhì)硫磺。實(shí)際甲醇循環(huán)量的對比(設計甲醇循環(huán)量為1352運行中出現的問(wèn)題及解決142技改前2.1甲醇循環(huán)量波動(dòng)大技改后在低溫甲醇洗裝置甲醇洗滌塔C7601中E138主要通過(guò)調節甲醇循環(huán)量(FI7605)控制出塔頂凈化氣的組分,以滿(mǎn)足下游甲醇合成工況的要求。134同時(shí),循環(huán)甲醇與變換氣的流量比對低溫甲醇洗系統的冷量平衡也產(chǎn)生一定的影響。在5°或6"氣130化爐單臺滿(mǎn)負荷運行時(shí),進(jìn)C760的變換氣流量時(shí)間/般為140000m3/h,與其相對應的甲醇循環(huán)量圖2技改前后實(shí)際甲醇循環(huán)量的對比第5期劉致強等:低溫甲醇洗裝置運行中出現的問(wèn)題及解決55·2.2循環(huán)氣壓縮機K7601入口壓力調控靈活性差對NH2的汽提不夠徹底,進(jìn)而導致其在熱再生K7601是低溫甲醇洗裝置的關(guān)鍵設備,可將甲醇中生成(NH4)2S,腐蝕C7604,同時(shí)來(lái)自甲醇洗滌塔C7601的含硫及不含硫富甲醇(NH)2S還可伴隨循環(huán)甲醇進(jìn)入C7601,并在閃蒸出的CO和H2進(jìn)行回收,并送至原料氣冷此分解、釋放出H2S,或引起凈化氣的硫含量卻器E7601前工藝氣主管線(xiàn),以重新進(jìn)入系統,超標。鑒于此,為確保裝置運行正常,公司采提高裝置運行的經(jīng)濟性。據統計,在變換氣流量取了以下優(yōu)化控制措施:嚴格控制熱再生甲醇為140000m3/h時(shí),K7601可回收約20m0h中NH3含量低于20mg/L;在進(jìn)入E7614管程的工藝氣,工藝氣的主要成分為CO和H2的酸性氣中NH3達到一定量后,通過(guò)E7614旁在系統運行中,K7601入口壓力主要受循環(huán)路管線(xiàn)直接將其排入硫回收系統;調整洗氨水氣閃蒸罐V7602和V7603內富甲醇閃蒸過(guò)程的量,減少變換氣攜帶的NH3;定期對C7604塔影響,一般維持在175MPa,且此壓力條件有頂水冷器E7612和E7613進(jìn)行復熱操作,以脫利于富甲醇中CO和H2的閃蒸。為調控K7601除E7614管束內的銨鹽結晶;在一定條件下,入口壓力,確保其順利開(kāi)車(chē)及安全運行,渭化集可將V7605中的液相直接排至廢液收集槽,使團在E7617殼程與入V602液相管線(xiàn)之間新增其不進(jìn)入C7603,避免系統NH2的富集。然而,了1條DN25的配氣管線(xiàn),可將5.04MPa的凈在系統開(kāi)車(chē)初期或補充新鮮甲醇后,可適當減化氣部分引至K7601人口。實(shí)踐表明,上述新少洗氨水量,增加進(jìn)入系統的NH3,以調整系配管線(xiàn)可保證K7601開(kāi)機正常,并使其運行穩統甲醇溶液的p在8-10,減少設備及管道的定。然而,在實(shí)際操作中,通常的做法是現場(chǎng)開(kāi)腐蝕關(guān)此管線(xiàn)上的手動(dòng)截止閥,由于調控靈活性較綜上所述,筆者大膽提出設想,可新增1條差,不僅延長(cháng)了K7601開(kāi)機前的調壓時(shí)間,而DN40管線(xiàn),將P606A/B出口物料(t=30℃且易造成運行中其人口壓力調整的滯后。為此,部分引至酸性氣去V7606管線(xiàn),并使其以霧狀渭化集團在上述配氣管線(xiàn)的基礎上,又安裝了1形式分散于酸性氣中,如圖1中C所示。若此,套DN25的氣動(dòng)調節閥(HV7609),如圖1中B可將C7604塔頂酸性氣中的水分更多地截留于所示。改造后,可通過(guò)中控DCS在線(xiàn)調整V7606中,從而阻礙碳銨的生成,減少硫回收管K7601人口壓力,優(yōu)化了其開(kāi)機及運行環(huán)境,并線(xiàn)的堵塞。目前,該項措施還有待公司相關(guān)部門(mén)確保了V7602和v7603中富甲醇閃蒸工況的穩的考證。定以及系統冷量的平衡。2.3硫回收管線(xiàn)易堵塞3結語(yǔ)來(lái)自氨洗塔的變換氣含有一定量的NH3,隨渭化集團在確保三期400k/a甲醇裝置變換氣一起進(jìn)入低溫甲醇洗系統,在經(jīng)噴淋甲醇安、穩、長(cháng)、滿(mǎn)、優(yōu)”運行的同時(shí),注重科技洗滌、E7601冷卻以及V7601分離后,其中一部創(chuàng )新,加強技術(shù)改造,上述技改項目或處置措施分隨氣相進(jìn)入C7601,另一部分則隨液相進(jìn)入甲的實(shí)施,大大提高了甲醇裝置的運行效率和經(jīng)濟醇水分離塔C7605。在C760中,N經(jīng)低溫效益;同時(shí),伴隨全廠(chǎng)工藝氣管網(wǎng)的聯(lián)通,不僅甲醇吸收后進(jìn)入甲醇再生塔C764,并在此被甲保障了系統的穩定運行,還提升了整個(gè)裝置的操醇蒸氣汽提,但其大部分又被塔頂回流液吸收作彈性?xún)H小部分隨酸性氣依次進(jìn)入硫化氫餾分冷交換器E7614和硫化氫餾分氨冷器E7613,直至溫度降[參考文獻為-33℃,經(jīng)酸性氣分離器V7605分離后,幾乎全部以液相的形式返回H2S濃縮塔C7603。雖1]唐宏青低溫甲醇洗凈化技術(shù)[冂.中氮肥,20(1)然最終僅有少數NH2留存于酸性氣中,卻易在E7614管束中生成銨鹽結晶,造成熱再生系統壓[2]王學(xué)軍,喬洪凱,郭曉鵬.低溫甲醇洗裝置試車(chē)問(wèn)題分析及解決措施[J].西部煤化工,2012(1):32-35差增大,甚至堵塞設備和管道。此外,若NH3[3]原中秋低溫甲醇洗裝置的應用與分析[門(mén).煤化工,不斷累積于低溫甲醇洗系統,會(huì )造成C7604中2011(3):44-46

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