輕油制氣在天然氣供應中的運行方式 輕油制氣在天然氣供應中的運行方式

輕油制氣在天然氣供應中的運行方式

  • 期刊名字:煤氣與熱力
  • 文件大?。?/li>
  • 論文作者:侯峻
  • 作者單位:南京市燃氣管理處
  • 更新時(shí)間:2020-03-24
  • 下載次數:次
論文簡(jiǎn)介

32煤氣與熱力第22卷第1期文章編號:1000-44162002)1-0032-03輕油制氣在天然氣供應中的運行方式侯峻南京市燃氣管理處江蘇南京21000摘要對輕油制氣廠(chǎng)在人工煤氣向天然氣過(guò)渡階段兩種不同的運行方式進(jìn)行了討論。以非直供方式用石腦油、IPG或天然氣做原料生產(chǎn)出改質(zhì)氣再用天然氣增熱得到與現有管網(wǎng)、用戶(hù)燃氣具完全適應的產(chǎn)品氣。用天然氣改質(zhì)、增熱得到的產(chǎn)品氣成本較低。作為直供天然氣的調峰及備用氣源用石腦油、IPG做原料生產(chǎn)岀改質(zhì)氣再與LFG按一定比例混合則能得到與天然氣特性基本一致的代用天然氣關(guān)鍵詞輕油制氣改質(zhì)氣代用天然氣中圖分類(lèi)號IU996TE624.4文獻標識碼∶1概述白數比摻混氣3與現有城市煤氣更接近。根據目前南京市使用的情況輕油廠(chǎng)生產(chǎn)的產(chǎn)品氣與現有的南京市于199年建成輕油制氣廠(chǎng)以石腦油為城市燃氣完全能實(shí)現互換所以無(wú)論采用那種工藝主要制氣原料采用低壓間歇循環(huán)催化裂解工藝生方案生產(chǎn)的產(chǎn)品氣與現有的城市煤氣均可互換。產(chǎn)熱值為17.14M/m的城市燃氣。全廠(chǎng)共有3條3.2兩種方式的經(jīng)濟比較生產(chǎn)線(xiàn)每條生產(chǎn)線(xiàn)的生產(chǎn)能力為25萬(wàn)m/d預2000年南京市輕油制氣廠(chǎng)平均日供氣量為27計2003年天然氣將到達南京將替代目前使用的人萬(wàn)m3/d預計2003年日供氣量將達到50萬(wàn)m3/db工煤氣。由于天然氣轉換全部完成要經(jīng)過(guò)很多年輕油制氣廠(chǎng)某年進(jìn)口石腦油平均價(jià)格為2796在轉換初期必須擴大天然氣的用量使在轉換過(guò)程元/tJPG平均價(jià)格為3000元/t用石腦油制氣石中天然氣的耗量基本平穩。轉換完成后天然氣直腦油增熱時(shí)產(chǎn)氣率為2575m3/t產(chǎn)品氣單位成本約供也需要一定的調峰氣源及后備氣源。為1.273元/m3,其中原料支出占總成本的比重為85.34%其余支出占總成本的比重為14.66%。某2生產(chǎn)改質(zhì)氣與天然氣混合廠(chǎng)用天然氣制氣時(shí)改質(zhì)氣產(chǎn)氣率為2.4m3/m3當煤氣熱值按照16.72MJ/m3折算時(shí)即用天然氣改天然氣到南京后可先在輕油制氣廠(chǎng)與改質(zhì)氣混質(zhì)、增熱產(chǎn)氣率為2.1m3/m3。配成人工煤氣此時(shí)輕油制氣廠(chǎng)的生產(chǎn)工藝可以采天然氣進(jìn)南京價(jià)格以1.31元/m3計如果輸配用兩種方式①用石腦油或LPG制氣用天然氣增成本估算為0.69元/m3合計成本約為2元/m3。熱摻混方式1)灣用天然氣制氣用天然氣增熱后1)石腦油制氣加天然氣增熱供應用戶(hù)摻混方式2原來(lái)的制氣系統不需要做任何改動(dòng)只需將原3.1兩種方式的技術(shù)比較來(lái)的增熱系統停用然后用天然氣對改質(zhì)氣直接進(jìn)各種煤氣組成、特性見(jiàn)表1、2。摻混氣1、摻混行增熱即可廠(chǎng)內投資約300萬(wàn)元氣2、摻混氣3的熱值和燃燒勢與現有的城市煤氣根據資料用石腦油制氣石腦油增熱時(shí)加熱基本一致但是摻混氣1、摻混氣2的相對密度和華油/改質(zhì)油/增熱油所占的比例分別為(質(zhì)量比)2002年2月侯峻輕油制氣在天然氣供應中的運行方式3314.36%1.%6%23.68%根據色譜分析煤氣組廠(chǎng)產(chǎn)品氣的供氣量達50萬(wàn)m3/d時(shí)每日耗用天然分里C5及以上組分在產(chǎn)品氣中的體積占3.12%,氣為7萬(wàn)m3d,約14萬(wàn)元,每日需消耗石腦油這部分組分全部是由石腦油增熱得到的因此折算131.579t,約36.79萬(wàn)元,產(chǎn)品氣單位成本約為成石腦油制改質(zhì)氣的產(chǎn)氣率為3268m3/t。1.19元/m3。此時(shí)輕油廠(chǎng)產(chǎn)品氣的最大產(chǎn)氣量為設原料支出占總成本的比重不變當輕油制氣87.2萬(wàn)m3/d表1各種煤氣組成H2改質(zhì)原料改質(zhì)氣10.15070.53石腦油或LPG改質(zhì)氣20.l62.518.20.6天然氣天然氣7.67代用天然氣52.116,25.40,432,47石腦油或LPG城市煤氣14~225-14摻混氣11.255.3216.8617.266.390.452.52石腦油或LFG摻混氣210,0天然氣摻混氣3.52石腦油或注①改質(zhì)氣2數據來(lái)源于吳淞煤氣廠(chǎng)實(shí)測數據摻混氣1、摻混氣2、代用天然氣為理論計算值其余數不包括天然氣來(lái)源于南京市輕油制氣廠(chǎng)實(shí)測數據。②摻混氣1為改質(zhì)氣1與天然氣按體積比10.1628混合產(chǎn)品氣中改質(zhì)氣1占86%天然氣占14%③摻混氣2為改質(zhì)氣2與天然氣按體積比10.15混合產(chǎn)品氣中改質(zhì)氣2占87%天然氣占13%。④摻混氣3為改質(zhì)氣1用石腦油或LPG增熱⑤代用天然氣為改質(zhì)氣1與UPG按體積比1.2346混合產(chǎn)品氣中改質(zhì)氣1占81%,LPG占19%。表2各種煤氣特性置上的供風(fēng)系統、蒸汽系統、煤氣洗滌系統、液壓系特性改質(zhì)改質(zhì)統、控制系統不需要做仼何改動(dòng)每條生產(chǎn)線(xiàn)的改造x24代用城市摻混摻混摻混天然氣煤氣氣1氣2氣3費用約500萬(wàn)元。d0.430.440.630.660.430.450.460.55設原料支出占總成本的比重不變產(chǎn)氣率按2116.7213.0113.33399734.00m3/m3計算,當輕油廠(chǎng)產(chǎn)品氣的供氣量達到50萬(wàn)( MJ/m1716.7216.7216.71m3a時(shí),每日需耗用天然氣為23.81萬(wàn)m3,約19.8420.150.3642MI/m24.92462.547.619萬(wàn)元產(chǎn)品氣單位成本約為1.116元/m3。輕CP119114399油廠(chǎng)產(chǎn)品氣的產(chǎn)氣能力能達到86.2萬(wàn)m3/d左右。(3)兩種制氣方式的比較d一相對密度;Q一熱值;W一華白數;CP一燃燒勢。經(jīng)測算按用石腦油制氣用天然氣增熱方式供氣當石腦油價(jià)格降到2555元/t時(shí)產(chǎn)品氣的單位(2)用天然氣改質(zhì)、增熱成本才能降到1.116元/m3。因此當天然氣價(jià)格為除了對煤氣增熱系統進(jìn)行改造外還需要對原2元/m2石腦油的價(jià)格高于255元A時(shí)建議改裝置的原料系統進(jìn)行改造。原來(lái)用液體原料進(jìn)行加質(zhì)、增熱全部采用天然氣做原料的制氣工藝供氣。熱和改質(zhì)現在改用氣體原料進(jìn)行加熱和改質(zhì)因此方案供氣的優(yōu)點(diǎn)是天然氣到南京后立即可達到較此濡要重新敷設天然氣原料管線(xiàn)并在管線(xiàn)上重新經(jīng)濟的供氣規模從而較快地獲得效益。設置各種閥門(mén)、流量調節裝置和測量、計量裝置爐子燃燒器和改質(zhì)噴槍需要重新配置源原程序中與原然的詛終和冬圖氣煤氣與熱力第22卷第1期改質(zhì)氣1與LPG按一定的比例混合后可得到步降低代用天然氣中的CO含量,可在原有的制與天然氣特性相近的代用天然氣。低壓間歇循環(huán)催氣工藝中再加一道CO變換工序但是代用天然氣化裂解工藝的制氣裝置開(kāi)停方便輕油制氣廠(chǎng)又建的生產(chǎn)成本又要增大一些經(jīng)濟性要差一些。因此有兩臺1500m3的LPG球罐及LPG卸船裝置。因建議仍然用不進(jìn)行CO變換的方式來(lái)生產(chǎn)代用天然此在南京市大部或全部使用天然氣后可利用輕油氣參與城市煤氣的調峰供應。制氣廠(chǎng)做為調峰和后備氣源,旦天然氣的供應出此外由于低壓間歇循環(huán)催化裂解輕油制氣工現問(wèn)題立即能生產(chǎn)出代用天然氣保證供應。藝的特點(diǎn)生產(chǎn)的改質(zhì)氣中氫氣的含量超過(guò)60%當代用天然氣產(chǎn)量為50萬(wàn)m3d時(shí)按石腦油因此如果能找到穩定的大用戶(hù)還可以考慮將后續27%6元八,石腦油改質(zhì)氣產(chǎn)氣率按照3268m3t,工藝做些改進(jìn)用天然氣制氫,為輕油廠(chǎng)的運作又找IFG密度按2.47kg/m3計算,LPG3000元t計算,到一種途徑原料占產(chǎn)品成本的權重仍按照85.34%計算代用天然氣的生產(chǎn)成本為2.46元/m3。此時(shí)輕油制氣4結論廠(chǎng)代用天然氣的最大生產(chǎn)能力為92.6萬(wàn)m3/d南京市目前夏季煤氣供應量最低值為40萬(wàn)(1)輕油制氣廠(chǎng)利用石腦油制氣、天然氣增熱m/d冬季煤氣供應量最高達到82.06萬(wàn)m3/d。天(或改質(zhì)、增熱全部用天然氣生產(chǎn)的煤氣可直接供然氣儲存設施的投資一般約260萬(wàn)元萬(wàn)m12如應用戶(hù)解決了天然氣轉換初期用量小的問(wèn)題果要達到20萬(wàn)m3的儲氣能力需投資5200萬(wàn)元。(2)改質(zhì)、增熱全部用天然氣的工藝充分利用如果使用輕油廠(chǎng)生產(chǎn)的代用天然氣儲氣庫的投資原有的制氣裝置投資少,見(jiàn)效快經(jīng)濟上比用石腦可以節省下來(lái)。此種調峰方式可以節省天然氣儲存油或LPG制氣優(yōu)越設備的大量投資另外保供能力也遠大于儲氣法。(3)輕油制氣廠(chǎng)可以保證在現有條件下,平穩考慮到經(jīng)濟性代用天然氣熱值34M/m3),實(shí)現人工煤氣向天然氣的過(guò)渡而且在天然氣全部與天然氣按照1:1的比例摻混后得到熱值為37直供時(shí)可做城市調峰及備用氣源。MJ/m3華白數為46.2MJ/m3,燃燒勢為64的煤氣,與天然氣屬于同一族完全可以互換。參考文獻由于低壓間歇循環(huán)催化裂解輕油制氣工藝生產(chǎn)的代用天然氣中ωO的含量較高經(jīng)過(guò)與天然氣按1周朝綱沈余生陳自怡簿.天然氣低壓間歇循環(huán)催化改制技照1的比例摻混后CO的含量仍然有8.1%因術(shù)的研究J].煤氣與熱力200(5)390-392395此在用代用天然氣進(jìn)行調峰時(shí)需對代用天然氣進(jìn)[2]王克敏.燃氣儲罐方案的技術(shù)經(jīng)濟比較J煤氣與熱力行加臭防止煤氣泄漏引起中毒事故。如果需要進(jìn)200(5)376-377379Operation of Existing Light Oil Gas- making in Natural Gas SupplyHoU JunNanjing Gas Management Department, Nanjing 210009, ChinaAbstract: Two different ways of operation of the light oil gas- making plant during the period from manufactured gas intonatural gas are disscussed. By undirect way using naphtha LPG or natural gas as raw material makes reformed gas car-bureted with natural gas to get the product gas which is completely suitable to the existing networks and utensils. Andthe cost using natural gas as raw material is lower. Using naphtha, LPG as row material makes reformed gas whichblends with LPG in proportion to get substitute natural gas having basic property of natural gas as peak- shaving and

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