污水處理站的設計與試運行 污水處理站的設計與試運行

污水處理站的設計與試運行

  • 期刊名字:中國氯堿
  • 文件大?。?95kb
  • 論文作者:張泉
  • 作者單位:青島科技大學(xué)
  • 更新時(shí)間:2020-07-09
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論文簡(jiǎn)介

第4期中國氯堿No.4402011年4月China Chlor- Alkalipr.,2011污水處理站的設計與試運行張泉(青島科技大學(xué),山東青島266061)摘要:介紹了 青島海晶化工公司污水處理站的設計,并就開(kāi)車(chē)后系統的試運行情況進(jìn)行了評價(jià)和總結。裝置運行的經(jīng)濟性和社會(huì )效益表明,該污水處理站的運行已達到設計要求。關(guān)鍵詞:氯堿廢水;氯化聚乙烯酸水;處理中圖分類(lèi)號:TQ085文獻標識碼:B .文章編號:1009-1785(201 1)04- -0040-03Design and running -in of sewage treatment plantZHANG Quan(Qingdao Science-technology College ,Qingdao 266061 ,China)Abstract :The design of hygain chemical works's sewage treatment plant was introduced. The circumstance ofthe sewage treatment system was commented and summarized .The economic reckoning and social benefit ofthe plant was analyzed , and conclude that the sewage plant have satisfied the demand of the design.Key words:chlor- alkali waste water; CPE acidic water; treatment青島海晶化工集團有限公司的氯化聚乙烯費! 電石泥壓濾水進(jìn)水水質(zhì)表mg/L(CPE)生產(chǎn)裝置日產(chǎn)含酸廢水達1000t以上,原來(lái)是污染物名稱(chēng)污染物質(zhì)量濃度送到電石泥裝置進(jìn)行中和,系統的水量不好平衡。新COD。800~1 000建1座污水處理站,對CPE含酸廢水進(jìn)行了治理,使NH-N污水處理站出水符合《山東省半島流域水污染物綜合硫化物200200~30 000排放標準》(DB37/676- -2007)二類(lèi)污染物-級標準 。pH值12.0-13.0由于現場(chǎng)資料有限,該設計方案按照新建考慮,原有污水處理設施在提供詳細資料后,再根據實(shí)際表2 CPE廢水進(jìn)水水質(zhì)表情況充分合理利用,在保證處理水質(zhì)穩定達標的前污染物質(zhì)址濃度00提下盡量減少投資。20001污水處理站的基本設計方案pH值。1-31.1 工程規模根據青島海晶化工集團有限公司提供的數據,根據青島市環(huán)境保護局的要求,污水處理站的確定污水處理系統的設計規模為:電石泥壓濾水水質(zhì)應達到《山東省半島流域水污染物綜合排放標800 m'/d,CPE廢水1 200 m2/d , 合計廢水2000 m2/d,準》'中國煤化工一級標準 ,具體指約85 m/h。如:THCNMHG1.2污水進(jìn)水水質(zhì)及外排水水質(zhì)標準根據該公司提供的數據及相關(guān)工程經(jīng)驗,確定工藝流程方框圖見(jiàn)圖1。新建污水站進(jìn)水水質(zhì)見(jiàn)表1和表2。污水處理站處理的污水屬于氯堿廢水,該站主第4期張泉:污水處理站的設計與試運行41表3處理后外 排水水質(zhì)標準反應池,繼續與酸性水進(jìn)行中和反應,盡量減少廢渣污染物名稱(chēng)一級標準的排放,可沉淀去除大量的懸浮物和部分的有機物、COD?!?00磷化物及硫化物。NH-N≤15經(jīng)初沉池沉淀的電石泥飽和上清液進(jìn)入曝氣調硫化物.≤0.5節池,進(jìn)行水量調節和水質(zhì)均化。通過(guò)鼓人空氣,即≤70可充分進(jìn)行水質(zhì)均化,又可對廢水進(jìn)行預氧化,氧化pH值6-9吹脫部分COD.氨氮磷化物及硫化物。反應池上清液堿性廢水生產(chǎn)廢水中的CPE酸性水直接進(jìn)人酸性水曝氣調節池,進(jìn)行水量調節和水質(zhì)均化。然后,酸性廢泥渣水和堿性廢水上清液進(jìn)人中和池進(jìn)行中和反應,多初沉池余的酸性水進(jìn)人反應池與電石泥漿進(jìn)行反應。由于酸酸性水的pH值不太穩定,故中和池采用間歇進(jìn)水曝氣調節池方式進(jìn)行酸堿中和,酸水和堿水分別進(jìn)入中和池,進(jìn)行調節中和,滿(mǎn)足要求后排放,2個(gè)中和池輪流操酸液二中和池(間歇)作,保證廢水pH值達到工藝要求。同時(shí),在中和池脫硫劑、絮凝劑一→_ 混凝沉淀池]-鼓風(fēng)機中進(jìn)行曝氣攪拌,既有利于中和反應的進(jìn)行又可以↓對廢水進(jìn)行氧化,脫除部分污染物,同時(shí)可以保證固PAC、PAM-- +氣浮機體物不沉淀。隨后,廢水進(jìn)人混凝沉淀池。在混凝池中,通過(guò)投加絮凝劑和脫硫劑等,與廢氧化捌一+[曝氣氧化池(H水中的硫化物等進(jìn)行充分的反應絮凝后,形成結實(shí)的黑色顆粒物FeS等,經(jīng)后續沉淀池沉淀去除大量二沉池 .沉淀,泥渣浮查等的硫化物及部分有機物、氨氮等。此時(shí)硫化物的總去除率達到99%以上。砂濾池儲渣池隨后,廢水進(jìn)入氣浮機,在其中投加絮凝劑,與氧化劑一+[ 排水檢測池現有壓濾設施廢水中微小的有機和無(wú)機顆粒進(jìn)行反應,生成絮狀礬花,在微氣泡的作用下上浮形成浮渣,通過(guò)刮渣機達標排放刮除。氣浮出水進(jìn)人曝氣氧化池。圍1廢水處理工藝流程團污水在曝氣氧化池中進(jìn)行反應,通過(guò)鼓風(fēng)機通要處理CPE含酸廢水和電石泥壓濾水。電石泥壓濾人氧氣,再次進(jìn)行曝氣氧化脫硫??筛鶕闆r投加氧水中含有Ca(OH)2、CaS、NH3、COD懸浮物以及少化劑,同時(shí)去除水中的COD、氨氮和磷化物。排水量溶解的乙炔,pH值為11.7, 壓濾水中往往是以壓pH值控制為6.5~8.5。隨后,在二沉池進(jìn)行泥水分濾泥漿的形式存在。CPE廢水氯離子含量高,pH值離,上清液進(jìn)人砂濾池。較低(<1)。污染物主要是在生產(chǎn)過(guò)程中使用氯氣,濁度較高的水在砂濾池中通過(guò)石英砂濾料,可在水中形成HCI所致,同時(shí)夾帶- - 些滑石粉和PE以有效地除去懸浮雜質(zhì),使水澄清,并可同時(shí)去除部等固體雜質(zhì)。2種廢水中無(wú)機污染物多,生化性差,分其他污染物。隨后,污水進(jìn)入排水檢測池,根據處屬難生化工業(yè)廢水。理情況可適當投加氧化劑,作為最后的把關(guān)手段。檢根據以上水質(zhì)特點(diǎn),采用了以物化處理及化學(xué)測池出水可直接達標排放。處理為主的處理工藝。本方案中初沉池、沉淀池二沉池均采用輻流式過(guò)量的電石泥廢水首先進(jìn)人初沉池進(jìn)行沉淀,沉淀池,并配備刮泥機,最大限度地滿(mǎn)足排泥的需上清液自流進(jìn)人堿性水曝氣調節池;初沉池底部泥要?;熘袊夯づ侨氍F有儲渣池,渣通過(guò)泥渣泵進(jìn)人反應池,通過(guò)鼓風(fēng)攪拌,內循環(huán)等經(jīng)水MYHCNMHG:水處理后定期外方式,使泥漿與部分的酸性水充分接觸混合,進(jìn)行酸運處理,堿中和反應,在其中保持堿過(guò)量,混合液自流進(jìn)入初1.4 主要設備沉池。初沉池沉淀的未反應的堿渣經(jīng)泥渣泵打回至污水處理站主要設備見(jiàn)表4。42中國氯堿2011年第4期費4 污水處理站主要設備表約為110kW,每天能耗折合約2640 kW.h,電費按設備名稱(chēng)規格參數數量配套設備0.6元/(kW●h)計,2640x0.85x0.6=1 346(元/d)。(1)提升泵噸水電費:P2=1 346/2 000=0.67(元/t)(2)曝氣攪拌系統反應池外形尺寸:0xH=4 mx5 m2(3)液位浮球開(kāi)關(guān)(3)藥劑費鋼砼結構(4)在線(xiàn)pH計(5)高壓水吹掃系統本工程中需投加PAMPAC硫酸亞鐵及酸液和外形尺寸:(xH=8 mx4 m(1)泥渣泵堿液。PAM投加量按10x10* 計,價(jià)格為12000元/t,表而積:50 m2'(2)刮泥機初沉池技術(shù)參數:q=2.0 m/m2-h2(3)在線(xiàn)pH計則,Px:=0.12(元/t)結構形式:半地下鋼砼結構(4)高壓水吹掃系統PAC投加量按200x10*計,價(jià)格為1 800元/t,外形尺寸:LxBxH則,Pxz=0.36(元/t)=15 mx7 mx4.5 m停留時(shí)間(HRT):8 h(1)酸性廢水提升泵硫酸亞鐵投加量按30x10*計,價(jià)格為800元/t,調節池結構形式:半地下鋼砼結構襯環(huán)(2)液位浮球開(kāi)關(guān)則,Pes=0.024(元/t)氧樹(shù)脂.(1)廢水提升泵氧化劑投加量按照300x10*計,價(jià)格為800元動(dòng),=18.5 mx5 mx5 m(2)酸液投加系統則,Pr2=0.24(元/t)中和池有效容積:430 m' HRT:I5 h2 (3)空氣攪拌系統藥劑總費用P3=0.120+0.360+0.024+0.240結構形式:鋼砼結構襯環(huán)氧樹(shù)脂(4)液位浮球開(kāi)關(guān)(5)在線(xiàn)pH計=0.744(元/t)(4)運行費用堿水=15 mx7 mx45 m(1)堿性廢水提升泵HRT:8 hP=P+P:+P;=0.450+0.670+0.744=1 .864(元/t)結構形式:半地F鋼砼結構3污水處理站的試運行情況和社會(huì )效益(1)攪拌系統=6 mx2 mx3 m2010年8月25日至9月3日,污水處理站進(jìn)攪拌池有效容積:36 m' HRT:0.4 h1 (2)混凝 劑/脫硫劑投加系統行了為期10天的運行考核,隨機對污水處理站出水結構形式:鋼砼結構外形尺寸:0xH=8 mx4 m水質(zhì)進(jìn)行化驗的數據如表5所示。表面積:50 m2(1)刮泥機表5考核期間污水 處理蛄出水水質(zhì)情況表沉淀池技術(shù)參數:q=1.7 m'm2.h(2)高壓水吹掃系統COD NH-NpH溶氣罐、空壓機、循2010-08-25 63 5. )未檢出 61.8 7.1 6 300外形尺寸:lLxBxH2010-08-26 6113.3未檢出 61.47.2 10 000環(huán)泵.刮渣系統.PAC氣浮機! 加藥系統(原有改2010-08-27 598.未檢出.62.4.28 100有效容積:45 m' HRT:0.5 h2010-08-28 68.0未檢出 ,59.4 7.4 10 500用)和PAM加藥系結構形式:碳鋼防腐統。2010-08-29 583.9 未檢出 54.8 7. 210 2002010-08-30 732.7未檢出 62.27.4 10 300曝氣=12 mx8 mx5 m(1)曝氣器5.57.47.49 100氧化池有效容積:416 m' HRT:15 h(2)氧化劑投加系統2010-09-01 615.1未檢出 60.2 7.2 12 1002010-09-02 12114.3 未檢出 65.2 8.615 300外形尺寸:0XxH=8 mx4 m2010-09-03 654.未檢出62.27.3 10 700,()刮泥機指標10015.070.06.0-9.0。二沉池技術(shù)參數:q=1.7 m/m2.h(2)污泥回流泵由表5可以看出,考核期間污水處理站出水水質(zhì)較好,除COD有一次超標外,其余數據均合格。=2.2 mx2.2 mx5 m(1)承托層.布水器、COD超標的原因是Cl達到較高值15 300 m/L .砂濾池 濾速:8.6 m/h|石英砂結構形式:鋼混(2)反洗泵時(shí),對COD分析數據的影響,按照用氯化鈉擬合的數量:2座曲線(xiàn)進(jìn)行校正,則所有化驗數據均合格。綜上所2污水處理站運行成本 分析述,污水處理站能夠穩定運行,出水水質(zhì)較好,滿(mǎn)(1)人工費足設計要求,達到了工藝設計方案所要達到的污污水處理站設置固定操作人員9人,其中,站水治理效果。長(cháng)1人,三班四運轉,每班2人。人工費按照中國煤化工D向環(huán)境排放大量污3 000元(人月),日處理污水2000t。,35 Ua,氨氮消減量為噸水人工費P=3 000x9+30+2 000=0.45(元/)21.MHCNM.HGs,可改善環(huán)境質(zhì)量,(2)電費對于改善企業(yè)形象也有重要的作用??傃b機容量約為210kW,其中運行功率折合收稿日期:2011-01-12

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