粉煤輸送載氣的切換方法 粉煤輸送載氣的切換方法

粉煤輸送載氣的切換方法

  • 期刊名字:山東化工
  • 文件大?。?/li>
  • 論文作者:王明智,宗學(xué)偉
  • 作者單位:河南能源集團中原大化公司
  • 更新時(shí)間:2020-03-24
  • 下載次數:次
論文簡(jiǎn)介

山東化工148SHANDONG CHEMICAL INDUSTRY2015年第44卷粉煤輸送載氣的切換方法王明智,宗學(xué)偉(河南能源集團中原大化公司,河南濮陽(yáng)457000)摘要:介紹了She千煤粉加壓氣化工藝中粉煤載氣由N2切換到CO2的具體方法提出了操作中的注意事項以及相關(guān)事故應急處理預案。關(guān)鍵詞:載氣;CO2;She'氣化工藝中圖分類(lèi)號:TQ36文獻標識碼:C文章編號:1008-021X(2015)16-0148-02The Switching Method of Carrier Gas for Pulverized Coal ConveyingWang Mingzhi,Zong互t( Henan Energy and Chemical Industry Group, Zhongyuan Dahua Co, Ltd., Puyang 457000, China)Abstract: Author has introduced the concrete methord of switching the carrier gas for converying pulverized coal from N, toCO, in the Shell dry pulverized coal gasification technology, has supposed the matters to be noticed during operation, and therelated accident emergency planKey words: carmer gas; CO,; shell gasification process河南能源化工集團中原大化公司甲醇項目氣化裝置采大量N2進(jìn)入粗合成氣中,而粗合成氣中N2含量的增加則會(huì )用殼牌($hl)千煤粉加壓氣化工藝,于2008年5月開(kāi)始試影響甲醇合成反應效果,增加弛放氣的放空量,導致甲醇產(chǎn)車(chē)投產(chǎn),208年7月粉煤輸送載氣成功并入CO2,實(shí)現了煤量降低。粉輸送載氣N2CO2之間的相互切換。2N2與CO2之間的切換N2作為粉煤輸送載氣的缺點(diǎn)2.1N2/CO2壓縮機布局簡(jiǎn)圖shel粉煤氣化工藝大多用于發(fā)電、合成氨等行業(yè),以N2N2CO2壓縮機布局簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。作為粉煤加壓輸送的載氣,而在煤制甲醇工藝中,對甲醇工段來(lái)說(shuō)N2是一種廢氣。采用N2作為粉煤輸送載氣,會(huì )導致30FV0303H30Xv030430PY0304LLP30513030530PV030- H30XV030630PV0306PK-305230AW.307圖1N2/CO2壓縮機布局簡(jiǎn)圖收稿日期:2015-06-15作者簡(jiǎn)介:明智(1987—),山東濰坊人,助理工程師,大學(xué)本科現在從事煤氣化工藝操作。第16期王明智,等:粉煤輸送載氣的切換方法1492.2切換前應具備的條件處互換完成的時(shí)間,經(jīng)過(guò)估算初步定為2.5h氣化系統運行穩定負荷大于60%低溫甲醇洗運行正3載氣切換CO2的注意事項常,CO2分析合格,H2S+COS含量低于5×106,壓縮機出口(1)在切換過(guò)程中要密切監視兩臺壓縮機的運行參數。溫度能達到120℃。N2壓縮機K-3052運行正常,三段出口如果N2壓縮機跳車(chē),要迅速關(guān)閉N2壓縮機的出口兩位閥壓力30P05控制在50MP嗎,四段出口壓力30P030630XV0060307,繼續向管網(wǎng)供應CO2,必要時(shí)可手動(dòng)調節放控制在7.5MPag。CO2壓縮機K-3051已備用,三段四段出空閥的的開(kāi)度以維持管網(wǎng)壓力前提是不影響CO2壓縮機的口兩位閥30XV03060307以及后面的現場(chǎng)手閥處于關(guān)閉狀穩定運行,同時(shí)關(guān)閉N2壓縮機出口的現場(chǎng)手閥全開(kāi)放空閥態(tài)。30PV3050306。如果CO2壓縮機跳車(chē),迅速關(guān)閉CO2壓縮2.3載氣切換過(guò)程機出口的兩位閥30Xv0304/0305,恢復N2供應,必要時(shí)手動(dòng)全開(kāi)CO2壓縮機三四段放空閥30PV0303/0304,啟動(dòng)K干預放空閥動(dòng)作以維持管網(wǎng)壓力,同時(shí)關(guān)閉CO2壓縮機出口的現場(chǎng)手閥,全開(kāi)放空閥30PV0303/0304。3051,提轉速至正常轉速。將三四段壓力控制器(2)在切換過(guò)程中密切關(guān)注N2CO2管網(wǎng)的壓力以及煤30PIC0303/0304切到自動(dòng)狀態(tài),設定值分別設為5.IMP嗎g、粉管線(xiàn)的穩定性,避免因壓力波動(dòng)造成煤氣化連鎖跳車(chē)。如7.6MPg,確保比N2壓力設定值高0. I MPag。當30P20303′果在切換過(guò)程中或切換完成后氣化系統跳車(chē),若空分在繼續0304壓力穩定以后,全開(kāi)30X03040305后面的現場(chǎng)手閥,運行應迅速啟動(dòng)N2壓縮機已完成氣化爐的吹掃。然后打開(kāi)30XV304/0305,并入CO2。(3)由于CO2在節流膨脹時(shí)相對于N2具有更明顯的低CO2并人以后,注意觀(guān)察放空閥開(kāi)度如果CO2放空閥溫效果所以在煤粉鎖斗初始充壓以及泄壓時(shí)易因溫度過(guò)低關(guān)小,N2放空閥開(kāi)大,表明CO2已經(jīng)進(jìn)入管網(wǎng),否則需要提而致使煤粉中的水份結露因此要監視好U1200的溫度以及高CO2壓力同時(shí)注意觀(guān)察穩定管網(wǎng)N2/CO2壓力30P002對下煤的影響,如果可能,當煤粉鎖斗泄壓時(shí)現場(chǎng)測量容器以及超高壓N2CO2管網(wǎng)壓力30P001每半小時(shí)手動(dòng)分析外殼的溫度。為避免因水份結露而造成的煤粉結塊要保證次混合氣體中CO2含量。煤粉鎖斗和泄壓管線(xiàn)的伴熱以及CO2壓縮機出口溫度并定在放空閥的開(kāi)度穩定以后,觀(guān)察K-3051以及管網(wǎng)壓力期對高壓NCO2緩沖罐排液,防止CO2帶液進(jìn)入系統。是否穩定,根據現場(chǎng)情況考慮停K-3052切出N2,關(guān)閉三四4)在CO2替代N2過(guò)程中,雖然CO2參與反應,但氣化段出口兩位閥30Xv030/0307,全開(kāi)放空閥30PV0305/0306,爐的放熱基本不會(huì )改變,所以在切換過(guò)程中要保證小室蒸汽使K-3052處于備用狀態(tài)。產(chǎn)量的穩定。在O/C不變的情況下,由于CO2密度比N2高,在初始切換到CO2時(shí),實(shí)際煤量會(huì )降低,造成真實(shí)的O/C2.4粉煤密度計算公式的修改增加,氣化爐溫度上升,小室蒸汽產(chǎn)量增加。為保證蒸汽產(chǎn)由于N2和CO2的密度不同粉煤輸送在切換載氣后會(huì )量不變,防止氣化爐溫度過(guò)高,通過(guò)下調OC控制回路中的影響密度計測量的準確性,從而造成粉煤實(shí)際流量與計算流修正參數以降低總OC,增加粉煤管線(xiàn)煤量同時(shí)煤粉密度量出現偏差進(jìn)而影響氣化爐工況。因此在載氣切換過(guò)程公式要做出及時(shí)切換。中,粉煤密度計算公式要及時(shí)作出修改。(5)切換至CO2后,粗合成氣中的CO2含量會(huì )大幅升粉煤密度計算公式為高,要及時(shí)與低溫甲醇洗工段進(jìn)行聯(lián)絡(luò ),確保后續系統穩定13Do10-D×43F01×x10+14結語(yǔ)13DYol01=1400x當用粉煤輸送載氣由N2切換到CO2后粗合成氣中N2Dx13F10101×10+113TI0101+273含量明顯降低,有效氣組分增加減少了后續工段弛放氣的當載氣為N2時(shí)D值為341.25,當載氣為CO2時(shí),D值放空提高合成效率增加甲醇產(chǎn)量。除此之外采用CO2代為536.25替N2不但可以減少N2消耗而且使低溫甲醇洗產(chǎn)生的CO2從N12切換到CO2,當開(kāi)始打開(kāi)30X000后面的得到有效利用,減少因CO2放空而造成的環(huán)境污染。手閥時(shí),點(diǎn)擊控制面板的切換按鈕,密度計算公式中的D值將從341.25經(jīng)過(guò)“RAMP”時(shí)間變化到536.25。其中(本文文獻格式:王明智,宗學(xué)偉粉煤輸送載氣的切換方法“BAMP”的時(shí)間取決于切換載氣時(shí)N2CO2之間在粉煤管線(xiàn)[J].山東化工,2015,44(16):148-1493339339小8小小求望以小小9步9B組沒(méi)線(xiàn)9求}(上接第147頁(yè))社,2010:983-9875小結[2]汪家銘.低溫甲醇洗凈化工藝技術(shù)進(jìn)展及應用概況采用半貧液流程比全貧液流程投資增加1500萬(wàn)元,年[刀].瀘天化科技,2007(2):120-124.操作費用節省400萬(wàn)元,約37年收回增加投資成本;通過(guò)[3]齊勝遠.全貧液、半貧液低溫甲醇洗工藝技術(shù)對比[門(mén)設置液力透設施,投資增加460萬(wàn)元,年操作費用節省化肥工業(yè),40(4):56-6138.6萬(wàn)元/年,約32年收回增加投資成本;吸收塔精洗段[4]于良儉陳允中.液力能量回收透平在石化行業(yè)中的應縮徑后塔設備投資可節省208萬(wàn)元。由此可見(jiàn),通過(guò)對低溫用[J石油化工設備技術(shù),19,17(4):27-31.甲醇洗工藝的優(yōu)化,項目實(shí)施后經(jīng)濟效益顯著(zhù)。參考文獻(本文文獻格式孟令凱低溫甲醇洗工藝的技術(shù)優(yōu)化[J山[1]賀永德現代煤化工技術(shù)手冊[M]北京:化學(xué)工業(yè)出版東化工,2015,4(16):45-147,149.)

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