

延遲焦化裝置冷焦循環(huán)水系統的改造
- 期刊名字:工業(yè)用水與廢水
- 文件大?。?16kb
- 論文作者:李福生,楊婷婷
- 作者單位:中國石化滄州煉油廠(chǎng)設計公司
- 更新時(shí)間:2020-11-10
- 下載次數:次
INDUSTRIAL WATER & WASTEWATER工業(yè)用水與廢水Vol.36 No.4 Aug, 2005延遲焦化裝置冷焦循環(huán)水系統的改造李福生,楊婷婷(中國石化滄州煉油廠(chǎng)設計公司,河北滄州061000)摘要:針對延遲焦化裝置冷焦水處理過(guò)程中,冷焦水溫度95 C,含大量揮發(fā)性有機物,冷焦水經(jīng)過(guò)冷卻塔冷卻時(shí)散發(fā)出強烈惡臭廢氣,焦粉與重質(zhì)乳化油堵塞冷卻塔填料,冷卻效果不好等問(wèn)題。工程改造設計采用密閉循環(huán)的方法,通過(guò)對隔油池、冷焦水池密封加蓋,采用旋流器除油、除焦,空冷器冷卻等技術(shù)后,循環(huán)冷焦水冷卻后溫度小于40C,油的質(zhì)量濃度小于150mg/L,大氣污染物排放達到了《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)二級標準。改善了周邊環(huán)境狀況,提高了冷卻效果。關(guān)鍵詞:焦化冷焦水;冷卻塔;旋流器;循環(huán)冷卻水中圖分類(lèi)號: TQ085文獻標識碼: B文章 編號: 1009- 2455(2005)04 -0049 -02.某煉油廠(chǎng)現有延遲焦化裝置冷焦水處理采用確定為200 m2/h。傳統的“隔油池-冷卻塔冷卻”循環(huán)工藝,焦炭塔在設計處理水質(zhì):冷焦水溫度90~150C,含重完成焦化反應后注水冷卻焦炭層的過(guò)程中,塔頂油2000 mg/L,少量焦粉。高溫溢流水及大量的高溫蒸汽(約150C)夾帶著(zhù)油.2工藝技術(shù)路線(xiàn)的確定泡沫和微量焦粉沿溢流管排入隔油池,污水中大國內已開(kāi)發(fā)并應用的急冷-沉降-旋流除焦除量揮發(fā)性有機物在高溫下?lián)]發(fā)進(jìn)入空氣,隔油池油-空冷的冷焦水密閉循環(huán)技術(shù),流程如圖1。入口處蒸汽彌漫,散發(fā)出強烈惡臭。而污水經(jīng)提焦炭塔→熱水池-→[2級旋流器-→空冷 器I-→冷水池升泵送到冷卻塔冷卻,高溫冷焦水中易揮發(fā)的有機物被不斷吹脫、蒸發(fā)、逸散,形成一個(gè)影響范圖1國內已應用的冷 焦水密閉循環(huán)工藝圍較大的惡臭面源,對周邊環(huán)境造成嚴重污染。同時(shí)還因冷焦水含有一定量的焦粉以及重質(zhì)乳化該工藝正常運轉2a,實(shí)際應用效果較好。主油,平流隔油池除重質(zhì)乳化油的效果差,造成冷要體現在:旋流器除油分離效率高,經(jīng)旋流除油卻塔填料被重質(zhì)乳化油粘結,實(shí)際運行冷卻效果后,冷焦水的油含量較低,空冷器不會(huì )產(chǎn)生堵塞、差。參照國內外煉油廠(chǎng)新建及改造延遲焦化冷焦不會(huì )造成空冷器冷卻效果嚴重下降的情況;由于實(shí)水處理的先進(jìn)經(jīng)驗,對現有冷焦水處理系統進(jìn)行現了密閉循環(huán),減少了惡臭物質(zhì)的揮發(fā),環(huán)境得到了技術(shù)改造,現就有關(guān)改造內容介紹如下。明顯改善。但在運行中也存在-定的問(wèn)題:冷焦熱1工藝改造方案的選擇水儲水罐焦粉量大,經(jīng)-段時(shí)間的沉降,焦粉積聚1.1冷 焦水水量、水質(zhì)的確定在儲水罐,造成儲水罐出水口堵塞,因此需經(jīng)常清目前“1爐2塔”冷焦水的循環(huán)水用量約為100罐,無(wú)法長(cháng)周期連續生產(chǎn);旋流除油器存在焦粉堵m2/h,每間隔24h連續注水6h,正常用水量為塞,需要經(jīng)常清洗;同時(shí),老裝置改造需要新建冷600 m'/d,最大冷焦水用量800 m'/d??紤]到工廠(chǎng)焦水冷、熱水儲罐,投資較高今后增加“1爐2塔”,焦化裝置共2爐4塔,每天針對上述實(shí)際應用過(guò)程所存在的問(wèn)題,在該廠(chǎng)有2個(gè)焦炭塔需冷焦和切焦操作,2臺焦炭塔交替改造設計中中國煤化工余焦-2段密閉.進(jìn)行冷焦操作,冷焦水處理系統循環(huán)水量的規模除油-空冷的MHCN MH G見(jiàn)圖2)。收稿日期: 2005-02-22; 修回日期: 2005-06-07.49. .INDUSTRIAL WATER & WASTEW ATER工業(yè)用水與廢水Vol.36 No.4 Aug, 2005焦炭塔-?混合器→隔油池→熱水池→過(guò)濾器二級旋流除油器進(jìn)-步除油。冷焦熱水緩沖罐采用1, 2兩罐串聯(lián)方式,1L -[冷水池< -[空冷器←-2級旋流器< -緩沖罐號罐作為2級除油器的油水分離罐,2號罐作為除圖2改造設計采用的冷焦水密閉新工藝油器的緩沖罐。兩罐間采用“U”管連接方式,以維2工藝技術(shù)說(shuō)明持1號罐油水界位,污油自罐1上部自動(dòng)連續排入2.1急冷系統污油池。改造考慮在溢流水到隔油池的管線(xiàn)上增加1冷焦水除油器主要設計參數:溫度,95 C;臺水-水混合器,采用空冷后部分低溫冷焦水對高壓力,1.0MPa; 總壓降,0.4~ 0.6MPa;單級主次溫溢流水急冷,將溢流水溫度冷卻至100°C以下。流流量比例,90%~ 95%: 10%~5%;出口冷焦水急冷水混合器主要設計參數:溫度,100 ~油含量,小于150 mg/L。150C;壓力,0.1 ~ 0.2 MPa;循環(huán)急冷水用量,2.5冷卻系統50~ 75 m2/h。自二級旋流除油器進(jìn)入空冷器冷卻,空冷器采2.2沉降系統用干空冷方式,冷焦熱水經(jīng)空冷后被冷卻至55 C改造利用原裝置隔油池對溢流水進(jìn)行預沉降左右,少部分返回進(jìn)入混合器作為高溫冷焦熱水的分離。急冷后的混合水排入隔油池,冷焦水夾帶急冷水,大部分自流排入冷焦水冷水池循環(huán)使用。的大顆粒焦粉在隔油池內沉降,大部分大顆粒焦冷焦水空冷器主要設計參數:進(jìn)口水溫度,95粉以及部分重油在隔油池內分離。經(jīng)過(guò)隔油池預C;出口水溫度, 55%C;壓降,小于0.04 MPa。沉降分離的高溫冷焦水自流進(jìn)入熱水池。進(jìn)入隔2.6水封 系統油池、熱水池的冷焦水溫度約95C。本次改造分別對冷焦熱水池、冷水池采取加蓋.隔油池主要設計參數:溫度,95 C;壓力,密封設施,并在兩池頂設置安全水封器,冷焦熱水.常壓緩沖罐]頂也設置了安全水封器。一方 面保證在0.49 ~冷焦熱水池主要設計參數:溫度,95C;壓1.96 MPa的壓力范圍內,冷焦熱水池、冷水池、冷力,0.49~ 1.96 kPa。焦熱水緩沖罐內散發(fā)的廢氣不能自由排入大氣中,2.3過(guò)濾除焦同時(shí)也保證了正常操作水池、水罐的安全。冷焦熱水由熱水泵抽出并升壓到0.25MPa送3改造效果評價(jià)入除焦過(guò)濾器。高溫冷焦水通過(guò)自清洗過(guò)濾器過(guò)改造前后監測數據見(jiàn)下表1。濾,高溫冷焦水中大于150um的焦粉聚集在濾網(wǎng)表1改造前后監測數據內表面,過(guò)濾后的冷焦熱水進(jìn)入緩沖罐。該過(guò)濾監測項目改造前改造后二級標準.器為在線(xiàn)自清洗方式。根據壓差或設定時(shí)間定期非甲烷總烴/(mg.Nm-”)0.510.06≤5.0由電機驅動(dòng)過(guò)濾器內部刮刷自動(dòng)清洗濾網(wǎng)內表面,總懸浮顆粒物/(mg.Nm3) 0.66 .0.23≤0.30將聚集在濾網(wǎng)內表面的焦粉刮落,大量焦粉隨污苯并a芘/(mg.Nm~)0.009≤0.01水排至焦池。冷焦熱水過(guò)濾器主要設計參數:溫度, 95 C;注:監測數據為日平均值。壓力,0.25 MPa;壓降,0.01 ~0.1 MPa;過(guò)濾精工程投用后,監測各項指標均達到《大氣污染度,150 pm。物綜合排放標準》(GB 3095-1996二級標準);改造2.4兩段密閉除油后過(guò)濾器、旋流器、空冷器等設備運行正常,空冷冷焦熱水由緩沖罐通過(guò)冷焦水除油泵升壓,器出水水溫50 C左右,滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要,周?chē)账椭脸推髅荛]除油。除油器采用成熟應用的旋氣環(huán)境質(zhì)量得到極大改善。流技術(shù)。中國煤化工冷焦熱水先進(jìn)入一級旋流除油器,富含油的作者簡(jiǎn)介:.CHCNMH G,高級工程師,次流由一級旋流除油器前部排出返回緩沖罐,除1989年畢業(yè)于河北建工學(xué)院給排水專(zhuān)業(yè),工程設計15年,(電話(huà))油后冷焦熱水由一級旋流除油器后部排出,進(jìn)入0317-3551532(電子信箱)li_ fu_ sheng@ 126.com。.50.
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