水煤漿氣化爐爐渣堵塞的原因及應對措施 水煤漿氣化爐爐渣堵塞的原因及應對措施

水煤漿氣化爐爐渣堵塞的原因及應對措施

  • 期刊名字:科技風(fēng)
  • 文件大?。?86kb
  • 論文作者:王培
  • 作者單位:兗州煤業(yè)鄂爾多斯能化有限公司
  • 更新時(shí)間:2020-07-12
  • 下載次數:次
論文簡(jiǎn)介

經(jīng)濟管理水煤漿氣化爐爐渣堵塞的原因及應對措施王培(兗州煤業(yè)鄂爾多斯能化有限公司,內蒙古鄂爾多斯014300)[摘要] 氣化爐系統是液態(tài)排渣,及時(shí)準確判斷氣化爐是否堵渣,并能及時(shí)采取準確、有效的處理方法,是保證氣化爐系統長(cháng)周期穩定運行的關(guān)鍵。[關(guān)鍵詞]氣化爐;爐渣;堵塞;原因;應對措施引起氣化爐堵渣的原因是多方面的,如煤種和灰熔點(diǎn)的變化、爐(四)鎖斗排渣不暢堵渣溫的變化、熔渣對耐火磚的的損蝕等,均能影響熔渣的狀態(tài),造成排渣1)鎖斗系統閥門(mén)故障或者撈渣機故障,氣化爐和鎖斗集渣時(shí)間過(guò)不正常,容易導致氣化爐堵渣"。氣化爐堵渣分為輕微堵渣和嚴重堵渣。長(cháng),造成氣化爐堵渣。輕微堵渣通常采取一系列措施進(jìn)行疏通, 切勿操之過(guò)急,防止造成氣化2)激冷后的灰渣,有時(shí)會(huì )含有大塊灰渣,堆積在氣化爐鎖斗上部爐嚴:重堵渣現象的發(fā)生;嚴重堵渣發(fā)生時(shí),采取停車(chē)疏通的方法處理”。的鎖渣閥上,鎖斗排渣不順利造成堵渣。- -、氣化爐堵渣的現象三、氣化爐堵渣的應對措施1)氣化爐渣口壓差表壓差變大,而且波動(dòng)頻繁。2)氣化爐生產(chǎn)經(jīng)過(guò)對上述氣化爐堵渣現象的判斷和原因分析,總結了幾點(diǎn)應對負荷不變的情況下,渣樣中有拉絲現象,渣的流動(dòng)性變差,每小時(shí)撈渣氣化爐輕微堵渣的處理措施:機的出渣量減少。3)氣化爐生產(chǎn)系統壓力、液位無(wú)較大的波動(dòng)時(shí),氣1)及時(shí)聯(lián)系儀表人員,查看氣化爐渣0壓差表是否故障,如果故化爐壓力與水洗塔出口合成氣壓力壓差變大。4)氣化爐支撐板溫度異障及時(shí)處理,保證氣化爐渣0壓差表指示準確。常。5)合成氣出口氣體成分發(fā)生變化,有效氣體成分下降,CO和2) 加強對原料煤和水煤漿灰分和灰熔點(diǎn)的分析次數,查看分析報CH4含量上升,CO2含量下降。6)鎖斗及渣池溫度變化,鎖斗運行異告灰分和灰熔點(diǎn)是否發(fā)生變化,煤質(zhì)是否發(fā)生變化;再看渣樣,對渣樣常。7)氣化爐內灰渣通過(guò)合成氣帶入渣水系統,導致渣水系統灰渣量進(jìn)行對比;查看在線(xiàn)氣體成分和手動(dòng)分析的氣體成分,根據分析結果做增加,壓濾機負荷增大,濾餅增厚,灰量增多。出正確的處理。二、氣化爐堵渣的原因3)應該及時(shí)調整氧煤比,提高爐膛溫度,緩慢熔渣。這個(gè)過(guò)程不(-)氣化爐渣0堵渣能太急,而且,加氧要嚴格遵守多次少量的原則,避免造成渣0再次縮1)氣化爐渣0壓差表指示不準。2)原料煤供應受成本地域等因小,因為這時(shí)渣量加大,同時(shí)注意爐溫的變化趨勢和氣化爐爐壁溫度,素影響,a煤質(zhì)變化,灰熔點(diǎn)變化,渣的熔融特性變化,流動(dòng)性改變, .發(fā)現超溫現象要采取緊急措施。出現渣0不暢的情況時(shí),如果發(fā)現及操作調整未能及時(shí)有效改變。b.水煤漿的煤種發(fā)生變化,高灰熔點(diǎn)煤混時(shí),通過(guò)提高氧煤比,-般在短時(shí)間內就可恢復,當渣0恢復正常,氣入,燃燒室溫度低于煤漿灰熔點(diǎn)溫度,液態(tài)排渣粘度大,流動(dòng)性差,在體成分也相對穩定了,可以適當減小氧煤比,再觀(guān)察幾個(gè)小時(shí),確認無(wú)渣口處冷卻,堆積堵塞氣化爐渣口。3)計劃停車(chē)時(shí),先增加入爐氧量,反復跡象,恢復到正常操作溫度運行。使氣化爐在高于正常操作溫度50°C的環(huán)境下運行半小時(shí),用來(lái)除去氣4)保證氣化爐水汽比正常的條件下,加大氣化爐激冷水量和氣化化爐爐壁的掛渣,因爐壁還存在部分掛渣,在停車(chē)后,溫度急劇下降導爐底部黑水排放量,保證下降管不掛渣,同時(shí)增加了水的流速,減緩致灰渣在氣化爐渣口堆積,堵塞渣口。而且下次烘爐時(shí),溫度達到鈣、鎂離子在水中的沉降速率,減少管道的結垢。(211000C以上時(shí),有部分爐壁掛渣會(huì )脫落,堵塞渣口。4)氣化爐操作溫5)如果燒嘴運行時(shí)間長(cháng),燒嘴損壞,停車(chē)更換燒嘴。如果中心氧度的變化,會(huì )造成渣口堵塞。氣化爐溫度的控制原則是在保證液態(tài)排渣流量變化,調整流量,保證氣化爐霧化效果好,氣體不偏流,氣化爐排的情況下,高于灰熔點(diǎn)50~100C,盡可能的維持低溫操作。a如果溫渣通暢。度控制過(guò)低,渣的流動(dòng)性變差,在渣0處就會(huì )越積越多,導致渣口減6) 如果氣化爐排渣量大,保持鎖斗內水位指標,加大鎖斗循環(huán)泵小。b.生產(chǎn)加減負荷時(shí),氧量沒(méi)有及時(shí)提高,或者氧壓波動(dòng),氣化爐操的出口流量,將熔渣都帶入鎖斗。鎖斗系統閥門(mén)故障或者撈渣機故障,作溫度低,會(huì )引起渣口堵渣。c氣化爐溫度操作不穩定,忽高忽低,造氣化爐減負荷生產(chǎn),盡快處理故障,恢復運行;及時(shí)巡檢現場(chǎng)運轉設成耐火磚的損蝕,氣化爐操作溫度每提高100C,熔渣對耐火磚的損蝕備,保證氣化爐合成氣成分和渣水系統穩定。會(huì )加快一倍",嚴重時(shí)耐火磚渣塊會(huì )隨灰渣一起落下, 堵塞渣0。5)對在氣化爐檢修時(shí),重點(diǎn)檢查激冷環(huán)和下降管有無(wú)堵塞和損壞,出置式四燒嘴將氧氣和煤漿送入氣化爐,燒嘴使用時(shí)間長(cháng)燒嘴損壞,或者現堵塞和損壞及時(shí)處理,保證出激冷環(huán)的激冷水均勻的沿下降管下降,中心氧流量變化,造成燒嘴偏噴或者霧化效果差,氣體偏流,影響渣的形成均勻的水膜,保護激冷環(huán)和下降管,防止氣化爐堵渣0。清理鎖斗流動(dòng)性,會(huì )引起渣口堵塞。循環(huán)泵的結垢以及泵出口管線(xiàn),保證鎖斗循環(huán)水量,防止氣化爐激冷室(二)氣化爐下降管堵渣堵渣。氣化爐生產(chǎn)過(guò)程中,激冷水的流量控制特別重要,激冷水進(jìn)入氣四、結束語(yǔ)化爐激冷環(huán)內,由激冷環(huán)均勻分布,沿下降管向下進(jìn)入激冷室,在下降氣化爐爐渣堵塞現象,是氣化爐生產(chǎn)系統中經(jīng)常出現的問(wèn)題,實(shí)管上形成- -層水膜,保護下降管不被高溫的合成氣和熔渣燒壞。1)激際操作中應根據渣樣、DCS 操作指示以及煤漿濃度、煤質(zhì)分析等綜合冷水量偏低,保護下降管的水膜由于合成氣和熔渣的高溫蒸發(fā)損失,熔判斷。采取正確的預防措施,會(huì )減少氣化爐堵渣現象的發(fā)生;氣化爐堵渣會(huì )直接與下降管接觸,造成下降管堵渣。2)激冷環(huán)水分布不均,出渣了,操作人員也會(huì )采取措施進(jìn)行處理,使生產(chǎn)系統盡快恢復正?!,F偏流,下降管水膜分布不均,長(cháng)時(shí)間運行,造成下降管掛渣,堵塞氣化爐排渣。參考文獻](三)氣化爐激冷室底部堵渣1)朱冬梅,,聶成元中國煤化工2001)鎖斗循環(huán)泵循環(huán)水量小,氣化爐產(chǎn)生的灰渣沒(méi)有完全進(jìn)入鎖斗,121劉寶彥,李洋處理1.黑龍江科導致激冷室底部堵渣。技信息.2011.C NMH G_2)原料煤的含灰量高,鎖斗系統負荷不夠,不能及時(shí)的排出氣化|3|趙亞洲,胡利強小味水VIu直口堵塞原因及處理措施I化肥工業(yè),2013.爐激冷室底部的灰渣。TEHMOLOOY wim 261

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