

低溫甲醇洗裝置化學(xué)清洗
- 期刊名字:清洗世界
- 文件大?。?/li>
- 論文作者:孫少文,何曉方,任國君
- 作者單位:萬(wàn)華化學(xué)(寧波)有限公司
- 更新時(shí)間:2020-03-17
- 下載次數:次
清洗世界第32卷第7期新技術(shù)、新工藝Cleaning World2016年7月文章編號:1671 - 8909(2016)7 -0041 -04低溫甲醇洗裝置化學(xué)清洗孫少文,何曉方,任國君(萬(wàn)華化學(xué)(寧波)有限公司,浙江寧波315812)摘要:介紹低溫甲醇洗裝置的一種新型的清洗方式,相對于常規的酸堿洗,能更有效節省處置時(shí)間和清洗費用,同時(shí)還具備清洗后的廢水易于處理、清洗效果好等優(yōu)點(diǎn)。關(guān)鍵詞:低溫甲醇洗;化學(xué)清洗;硫化亞鐵中圖分類(lèi)號:TG172.42文獻標識碼:AChemical cleaning of the rectisol wash unitSUN Shaowen , HE Xiaofang , REN Guojun( Wanhua Chemical ( Ningbo) Co. , Ld. ,Ningbo ,Zhejiang 315812 , China)Abstract : This paper introduces a new chemical cleaning method for equipment in Rectisol Wash U-nit. Compared with the common acid washing and caustic washing method,it can save more time andcleaning disposal costs. It also has the advantages of convenient sewage treatment and good cleaningeffect.Key words : rectisol wash unit ; chemical cleaning ; Ferrous Sulphide如若不清除會(huì )影響開(kāi)車(chē)后的正常生產(chǎn)。所以,旨在1概述消除硫化垢物的化學(xué)清洗是低溫甲醇洗裝置停工檢低溫甲醇洗工藝是指在一定壓力和溫度下,以修的一-道必須的安全工序。甲醇為吸收溶劑,利用其在低溫下對酸性氣溶解度萬(wàn)華化學(xué)(寧波)有限公司的低溫甲醇洗單元采大的優(yōu)良特性,把原料氣中所含的酸性氣體如CO2、用德國Linde的工藝,有三個(gè)吸收塔,共用- -套再生H2S .C0S等脫除的工藝過(guò)程。該工藝屬于物理吸系統。在2015年12月份由于擴能技改的需要,計收,具有對工藝氣凈化度高,選擇性好等特點(diǎn),但工劃對整個(gè)系統中的部分氨冷器繞管式換熱器、吸收藝氣中的H2S、CoS、HCN等酸性介質(zhì),長(cháng)期隨甲醇塔和H2S濃縮塔的塔盤(pán)、分布器等內件進(jìn)行更換。循環(huán),會(huì )在設備內產(chǎn)生大量的硫化垢物。硫化垢物由于低溫甲醇洗裝置主要塔器等設備都是碳鋼設在設備停工打開(kāi)檢修階段,會(huì )與空氣中的氧迅速發(fā)備,在裝置建設期間塔器與空氣和水接觸,生成了鐵生反應而自燃,還會(huì )吸附在塔盤(pán)、換熱器和罐壁上,的氧化物。在運行的過(guò)程中,這些鐵的氧化物與工收稿日期:2016-05-25作者簡(jiǎn)介:孫少文(1976-),男,山東煙臺人,高工,碩士,主要從事MDI及其配套產(chǎn)業(yè)方面的研究工作。.42.清洗世界第7期藝氣中的H2S等酸性氣、甲醇中的水等物質(zhì)反應生的系統比較大,在全系統停車(chē)過(guò)程中,配套的公用工成了硫化亞鐵垢(FeS)等多種硫化物。這些硫化物程蒸汽也需要停車(chē),而方案中需要的蒸汽加熱無(wú)法會(huì )與前段工序帶來(lái)的炭黑、觸媒粉、氧化鐵等腐蝕產(chǎn)保證。另外由于這次擴能改造項目時(shí)間緊,改造任物沉積粘附在運行設備上,結成復雜的復合型污垢。務(wù)量較大,根據節點(diǎn)計劃,整個(gè)清洗時(shí)間要控制在由于該復合型FeS垢能與水和空氣發(fā)生氧化還4天以?xún)?。按照常規的酸堿化學(xué)清洗,包括準備時(shí)原作用,放出大量的熱量,發(fā)生自燃并釋放出H2S等間,最少需要1周時(shí)間。對清洗液的pH要求也比較有毒氣體,對設備打開(kāi)檢修極為不利,存在著(zhù)很大的嚴格,緩蝕劑的加入量和加入時(shí)間較難把握,整體控安全隱患。系統內的垢物還會(huì )使塔設備、換熱器及制難度較大。清洗廢水排放量很大,置換清洗鈍化管線(xiàn)內徑堵塞或孔徑變小,造成設備傳質(zhì)、傳熱效率給后續的水處理帶來(lái)很大的壓力。降低,阻力增大,能耗增加,嚴重影響裝置安全生產(chǎn)為此,和國內相關(guān)清洗公司合作,根據污垢的成和穩定運行。因此,為了保證檢修效果,確保檢修的分,通過(guò)實(shí)驗室溶垢試驗和配方的多次調整和篩選,安全和順利開(kāi)展,需要停車(chē)后先行對相關(guān)的塔器和采用清洗公司開(kāi)發(fā)的專(zhuān)用硫化物清洗劑(見(jiàn)表2),設備進(jìn)行化學(xué)清洗。該溶劑能在常溫下,中性的情況就能較好地溶解硫和硫化物,沒(méi)有酸堿洗和鈍化步驟,只需要進(jìn)行清洗2化學(xué)清洗工藝選擇后的漂洗工作,流程較簡(jiǎn)單,減輕了設備的腐蝕,減清洗前,對貧甲醇入口過(guò)濾器、冷熱區泵過(guò)濾器少了排水量,操作可行性較強。的垢樣進(jìn)行了化驗分析,垢樣化學(xué)成分見(jiàn)表1。結表2硫化物清洗劑主要參數合工藝運行工況,推斷主要成分為硫化物和硫鐵化外觀(guān)pH密度/(g. cm~3)合物。無(wú)色液體6.0~8.01.02~1.12表1清洗設備垢樣成分此次化學(xué)清洗涉及到甲醇洗的吸收塔,氣提塔、成分含量/%再生塔和相關(guān)的換熱器等(見(jiàn)表3),整個(gè)清洗系統F70.1流程比較繁瑣??紤]到堿少繞管式換熱器堵塞的風(fēng)S22. 9險,采用了分系統,單塔進(jìn)行循環(huán)清洗的方式,在系Z0.12N0.28統停車(chē)排液后,在有繞管式換熱器的地方加盲板進(jìn)Si4.62行隔離,使其清洗液不經(jīng)過(guò)繞管式換熱器減少設備C0.19.堵塞的風(fēng)險。M0.46.表3清洗設備明細表0. 17設備位號設備名稱(chēng)設備參數0.15T1003 H2S 濃縮塔ID (T/B):3 400 mmA0.54TL:47 000 mm針對這樣的垢樣,國內也有相應的清洗方案和T1004熱再生塔ID (T/B) :2 800 mn/4 000 mm少量的案例。應用比較多的是常規的酸堿洗,主要TL:26100 mm是堿煮加熱溶垢、酸洗除垢、漂洗中和鈍化等步驟進(jìn)T1051變換氣甲 醇洗滌塔ID( T/B):1 800 mmTL:46 450 mm行清洗,而且清洗效果也能保證。但是由于此清洗第32卷孫少文等.低溫甲醇洗裝置化學(xué)清洗●43●續表3設備位號:設備名稱(chēng)設備參數T1051T1002(E1008T1002未變換氣甲 醇洗ID (T/B) :2 000 mmE1026滌塔TL:59 000 mmJ1005 R內E1024T1005甲醇/水 分離塔ID (T/B):1 200 mmTL:2 370 mmE1009T1006氮氣汽提塔ID(T/B):1 900 mmE1019TL:20 000 mm自E10113清洗步驟李P100510----整個(gè)清洗過(guò)程分為沖洗置換、化學(xué)清洗、清水漂日過(guò)濾器洗、交付檢修4個(gè)步驟。自備清洗泵站:3.1 沖洗置換圖1清洗設備管路配置(1)低溫甲醇洗系統按照大修停車(chē)方案盡可能把甲醇排干凈,特別是各個(gè)低點(diǎn)導淋,需要確認無(wú)殘(4)確認不允許參與化學(xué)清洗的部件狀況,如液,系統用氮氣置換后泄壓至微正壓。流量計(孔板)、調節閥、過(guò)濾器、壓力表、溫度計等(2)針對需要清洗的設備,設計循環(huán)化學(xué)清洗系測試測量?jì)x表,在清洗前拆除,并作相應臨時(shí)連接;統,連接好相關(guān)的出入口管線(xiàn),如塔器的低點(diǎn)(根據.可結合試壓或吹掃情況,調節閥、單向閥等暫不復塔器結構)要回到清洗槽,清洗泵出口管線(xiàn)應連接到位,過(guò)濾器濾芯及流量計孔板暫不安裝,清洗結束進(jìn)塔器高點(diǎn)的管線(xiàn)(- -路或多路進(jìn)液)。甲醇洗設后安裝。備須盡量少和空氣接觸,本著(zhù)盡量少打開(kāi)設備的原(5)使用脫鹽水按照圖1進(jìn)行系統循環(huán)。循環(huán)則,對系統中不需要清洗的設備,例如繞管式換熱器建立后,加大系統的循環(huán)量到50Vh以上。等,要與清洗系統盡量隔開(kāi),充氮氣防護好。以吸收(6)系統循環(huán)1h后,取樣分析系統中的甲醇,塔為例,對相關(guān)的管道和設備進(jìn)行清洗,管路配置如通過(guò)系統置換,控制甲醇質(zhì)量分數在1%以下時(shí)即可圖1所示。(3)泵的循環(huán)量和出口揚程需根據塔的高度和加入清洗劑。公司置換的甲醇通過(guò)排污管線(xiàn)送到甲塔徑來(lái)定,以使整個(gè)化洗系統循環(huán)起來(lái),循環(huán)量應醇合成單元的粗甲醇罐中。以能保證塔壁充分潤濕為宜。出口設置100目的3.2化學(xué)清洗過(guò)濾器,過(guò)濾系統中清洗下來(lái)的垢片。吸收塔塔中(1)降低系統液位后,應以少量多次的原則,分的段間換熱器,使用盲板隔離開(kāi),一方面由于該換批加人清洗劑,避免因過(guò)度清洗造成垢污大量集中熱器不需要進(jìn)行檢修作業(yè),另一方面則是為了盡量的脫落。避免污垢等進(jìn)人繞管式換熱器。塔中的段間換熱(2)清洗時(shí)系統清洗液的溫度會(huì )有一個(gè)上升的器隔開(kāi)之后,液體是通過(guò)升氣帽溢流至下塔,完成.過(guò)程,需要嚴格控制溫升及藥劑顏色的變化,整體系整個(gè)系統的循環(huán),以溢流液泛的狀態(tài)對各塔進(jìn)行循.統的溫升不要超過(guò)2C/t。藥劑的整體溫度控制在環(huán)清洗。60 C以下(參見(jiàn)表4)?!?4●清洗世界第7期表4清洗液溫升和顏 色變化3.4交付檢修時(shí)間溫度/CH清洗劑顏色(1)系統在打開(kāi)的過(guò)程中保持微正壓,在初次打3:007紫色.開(kāi)時(shí),要備好沖洗水管等,防止有局部沒(méi)有清洗到打開(kāi)后發(fā)生自燃的情況。4:008紫色(2)對于系統沒(méi)有清洗到的部位,可以在置換合5:00暗紅色格后,戴好防護用品進(jìn)塔內進(jìn)行清理。公司此次清6:0016洗效果比較好,沒(méi)有發(fā)生上述情況。7:00土黃色8:004結束語(yǔ)9:00清洗于2015年12月12日14:00開(kāi)始至201510:00土黃色.年12月16日14:00停泵,清洗全過(guò)程比較順利。. I1:00 .從洗滌系統各項指標來(lái)看,清洗效果良好,且在打開(kāi)(3)系統溫度、藥劑的顏色和pH都穩定2 h后,設備人孔后沒(méi)有發(fā)生FeS垢自燃現象,塔盤(pán)和填料.可以適當加大系統的循環(huán)量。若上述指標都沒(méi)有多;可見(jiàn)金屬光澤,達到了預期的效果。大變換的話(huà),可認為系統清洗完畢,應進(jìn)人清水漂洗在清洗過(guò)程中,要對清洗塔的溫升、清洗劑顏色階段。的變化等進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注,加大系統的置換,防止溶垢.3.3清水漂洗在系統低點(diǎn)處聚集。另外還要及時(shí)清理循環(huán)泵出口(1)在清水漂洗之前需要分析清洗液的相關(guān)指的過(guò)濾器,防止系統垢物堵塞等,直徑大的塔要保證標,控制好COD和pH后送廢水處理裝置。相關(guān)指清洗液的循環(huán)量。由于熱區的塔都是普通碳鋼塔,標根據廢水處理裝置的能力而定,此次清洗廢液硫化物的含量較高塔本身較其他的吸收塔等要臟COD控制在( 800~1200)mg/L,pH(8 ~9)。一些,清洗的過(guò)程中,可以適當增加藥劑用量,延長(cháng).(2)為了控制清洗液的排放量,需先把系統中的清洗時(shí)間和加大循環(huán)量。清洗液全部排到污甲醇罐中,通過(guò)污甲醇罐送廢水甲醇洗設備清洗本著(zhù)改造哪里,清洗哪里的思處理裝置。路,盡量少打開(kāi)設備,少與空氣接觸。通過(guò)這次清洗(3)整個(gè)系統使用清水置換3次,以水清無(wú)明顯改造,系統開(kāi)車(chē)后沒(méi)有出現換熱器堵塞的情況,整體雜質(zhì)為宜。運行比較穩定。單塔循環(huán)的清洗方案可行,該硫化(4)清洗結束,停泵、排水,系統用氮氣吹掃。物清洗劑用于低溫甲醇洗裝置上能滿(mǎn)足要求。(上接第39頁(yè))位立體式清洗,不局限于清洗車(chē)輪,且洗車(chē)效果好,出必須采用能夠適應于頻繁啟動(dòng)的泵,換言之,泵的驅廠(chǎng)后的工程車(chē)在不平的道路上行駛時(shí),不再出現車(chē)上動(dòng)電機應當滿(mǎn)足這-一點(diǎn)。的污漬灑落地面,造成道路及環(huán)境污染的現象。在國家大力提倡環(huán)保的今天,工程車(chē)對道路的污染不可小視,該工程車(chē)全方位清洗設備推廣運用所述工程車(chē)清洗設備,與一般的工程車(chē)清洗設備后,對于改善道路交通的環(huán)保,創(chuàng )建和諧社會(huì )將起著(zhù)不同,它可實(shí)現對工程車(chē)的頂面、側面及底面的全方重要作用。
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