提高氯乙烯裝置乙炔的轉化率 提高氯乙烯裝置乙炔的轉化率

提高氯乙烯裝置乙炔的轉化率

  • 期刊名字:黑龍江科技信息
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  • 論文作者:洪會(huì )平
  • 作者單位:新疆中泰化學(xué)股份有限公司
  • 更新時(shí)間:2020-09-29
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論文簡(jiǎn)介

科|技|論|壇科技信息提高氯乙烯裝置乙炔的轉化率洪會(huì )平(新疆中泰化學(xué)股份有限公司,新疆烏魯木齊8300090)摘要:通過(guò)對氯乙烯裝 置流程及操作過(guò)程的分析,針對氯乙烯裝置己炔轉化率低進(jìn)行了原因分析及工藝操作改進(jìn),提高了氯乙烯裝置乙炔的轉化率關(guān)鍵詞:氯乙烯;乙炔;轉化率新疆中泰化學(xué)股份有限公司位于烏魯木齊32網(wǎng)收后的尾氣平均溫度30C,在沒(méi)有氣42對循環(huán)水工藝流程進(jìn)行改進(jìn)市西山路,公司成立于200年。主營(yíng)離子膜燒賊、體 預熱器的條件下,乙炔轉化率在85- -90%;而系聚氯乙烯樹(shù)脂PVQ鹽酸等化工產(chǎn)品,并從事相關(guān)統內的合成氣平 均溫度809,在有氣體預熱器的的物資流通和進(jìn)出口業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品廣泛應用于條件 下,乙炔轉化率達到92- 95%。通過(guò)對比我們石油化工、輕工紡織、建材國防等20多個(gè)大行發(fā)現回收后的尾 (溫度過(guò)低,進(jìn)入系統前沒(méi)有進(jìn)業(yè),產(chǎn)品覆蓋西北五省及周邊中亞五國。生產(chǎn)的行先預熱,導致轉化率比系統內的原料氣低,從而《青峰>牌離子膜燒堿、聚氯乙烯樹(shù)脂被評為“新疆影響整個(gè)系統轉化率。名牌”產(chǎn)品。是自治區人民政府重點(diǎn)支持的30戶(hù)33合成氣乙烯的過(guò)程為放熱反應,現有工成長(cháng)型企業(yè)之- ,同時(shí)也是西北最大的氯堿企業(yè),藝是用循環(huán)水將放出的熱量移走, 以此提高轉化新建于米東新區工業(yè)園項目已于2006年3月正率。 2007年4月~6月期間對循環(huán)水的換熱情況式投料生產(chǎn),裝置的二期工作也全面展開(kāi),公司正進(jìn)行 了統計計算:改進(jìn)后循環(huán)水換熱工藝以高速發(fā)展的步伐迎向世界化工業(yè)的發(fā)展行列。新工藝在轉化器循環(huán)水出口增加一個(gè)循環(huán)1氯Z烯裝置T藝簡(jiǎn)介4月5);月水罐。由于合成氯乙烯的過(guò)程為放熱反應,經(jīng)過(guò)換原料氣氯化氫與乙炔混合,在轉化器內通過(guò)循環(huán)水換熱效奉%82.4熱后的循環(huán)水溫度大于100C,是一-種水汽混合狀催化劑的作用反應生成粗氯乙烯,在反應過(guò)程中乙塊轉化率% 92.55 92.01__ 93. 68態(tài),循環(huán)水罐能將這部分物料進(jìn)行水汽分離,將分需用循環(huán)水進(jìn)行換熱,移走反應過(guò)程中放出的熱從表中分析可知,乙炔轉化率內循環(huán)水的換離 下來(lái)的熱水回用至轉化器進(jìn)口。新工藝投用后量。經(jīng)過(guò)升壓后的相氣乙烯進(jìn)入精餾塔除去高低熱效率低而受到影響。循環(huán)水換熱效率由實(shí)施前826%6提高到實(shí)施后的佛物,得到純度為999%精制氣乙烯單體,送往聚33.1我們通過(guò)對2007年5月-6月540次91%,乙炔轉化率也由 9276%提高到9654%。合工序。在精餾塔除去低沸物的過(guò)程中隨塔頂排原料氣純度分析檢測結果 發(fā)現,原料氣純度低不43催化劑抽翻方式的改進(jìn)出的氣相低佛物中含有部分術(shù)被冷凝器冷凝成液是影響Z 炔轉化率的主要原因。改用自動(dòng)篩翻,選用φ Imm的篩網(wǎng),在振動(dòng)體的氣相氯乙烯單體,這部分氣體經(jīng)尾氣吸附裝33.2合成氯乙烯的反應過(guò)程中主要依靠催篩內充分 均勻的振動(dòng)過(guò)程中分離小顆粒催化劑,置問(wèn)收到系統內,循環(huán)利用?;瘎┘涌旆磻俣?提高乙炔轉化率。通過(guò)對2007這樣不會(huì )存在 人為誤差因素的影響,并且加快了2乙炔轉化率低的原因及影響年5月~6月期間的催化劑的含汞量分析記錄,我轉化器催化劑的抽翻 工作,提高單臺工作效率。改合成氯乙烯的過(guò)程中,現有氯乙烯裝置乙炔們得出結論: 催化劑含汞量低不是影響乙炔轉化變催化劑抽翻方式后, 用于轉化器的催化劑使用的轉化率在9438%,根據與同行業(yè)廠(chǎng)家進(jìn)行技術(shù)率低的 主要原因。時(shí)間均在7000小時(shí)以上。乙炔轉化率由92.76%交流,太原化學(xué)工業(yè)集團有限公司已將氯乙烯的34通過(guò)2007年6月-7月對轉化器催化劑提高到 9903%,催化劑使用時(shí)間由6000小時(shí)提乙炔轉化率提高到97%以上。針對我廠(chǎng)現有工藝抽翻作業(yè)的生產(chǎn)記錄,從調查結果來(lái)看 .催化劑的高到 7000小時(shí)。及生產(chǎn)操作進(jìn)行分析,我們發(fā)現,由以下幾點(diǎn)因素過(guò)篩抽翻均為人工翻篩, 抽翻后仍然存在小顆粒s產(chǎn)生的經(jīng)濟效益及無(wú)形效益造成合成氯乙烯乙炔的轉化率低。催化劑。事業(yè)部規定:抽翻后轉化率提高25%以經(jīng)過(guò)一-段時(shí)間的生產(chǎn)情況跟蹤調查及生產(chǎn)21 人為煙素,員工操作技能水平低,培訓力t. 催化劑使朋時(shí)間延長(cháng)至6500小時(shí)以上,然而數據統計 ,以上改進(jìn)措施實(shí)施后氣乙烯裝置乙炔度不夠,培訓時(shí)間短?,F狀是:抽翻后轉化率提高15% 20% ,催化劑使的轉化率確實(shí)得到了 提高。經(jīng)計算在200年1222設備因素用時(shí)間延長(cháng)至6000小時(shí),并術(shù)達到規定。得出結月 ~ 2008年4月期間,增加氯乙烯單體產(chǎn)量1683221尾氣回收裝置運行效果不好,回收的尾論:催化劑抽翻方式不合理是 主要原因。噸,現有市場(chǎng)價(jià)4000元1噸,則可創(chuàng )收經(jīng)濟效益氣溫度低,沒(méi)有加熱設備。4針對主要原因,采取以下措施6732萬(wàn)元。轉化器催化劑抽翻改造,催化劑增加222合成器循環(huán)熱水換熱器效果差.換熱方4.1針對間收氣體的溫度較低,根據現有生產(chǎn)1000 小時(shí)的運時(shí)間,共節約催化劑8噸,按現有式不合理。裝置以及工藝環(huán)境,查閱相關(guān)系統資料介紹,確定市場(chǎng)價(jià) 2萬(wàn)元/噸,共節約16萬(wàn)元。新增預熱器所23原料因素在回收的尾氣進(jìn)口新增一臺氣體預熱器,通過(guò)轉需 費用約:12萬(wàn)元;新增循環(huán)水罐(利舊)所需費23.1原料氣純度較低化器內的循環(huán)熱水進(jìn)行熱量傳遞,以提高回收尾用: 共需20萬(wàn)元;抽翻催化劑旋振篩(利舊)所需232合成反應的催化劑質(zhì)量差,催化劑中氨氣的溫度 ,降低對乙炔轉化率的影響。增加氣體預費用:6 萬(wàn)元;工藝改造材料費用:5萬(wàn)元;化高汞含量低。熱器后,尾氣溫度由30C提高到85- 959C,裝置乙共為公司創(chuàng )收經(jīng)濟效益為4032萬(wàn)元。24操作因素,催化劑的抽翻作業(yè)效果差,抽炔轉化率由 9276%提高到95.68%。對循環(huán)水換熱工藝的改進(jìn)我公司先選取了2翻作業(yè)方式不合理。臺轉化器進(jìn)行了改造.經(jīng)過(guò)一段時(shí)間使用,生產(chǎn)平由于乙炔轉化率較低,部分原料氣隨尾氣排穩目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益明顯,我們]計劃將對所有的放,使生產(chǎn)成本增高,降低了企業(yè)經(jīng)濟效益。并因轉化器進(jìn)行循環(huán)水換熱T.藝改進(jìn),并對循環(huán)水罐為尾排氣中乙炔的含量增加,存在-一定的安全隱分離出來(lái)的水蒸氣進(jìn)行回收利用?;?。通過(guò)以上工藝的改進(jìn)措施,氣乙烯裝置乙炔3針對以上.影響因素,我們結合實(shí)際生產(chǎn)操-6,降低了尾排中的乙炔含量,省山術(shù)植州作,進(jìn)行分析,確定影響氯乙烯裝置乙炔轉化率低中國媒化工了安全隱患:浙創(chuàng )造的無(wú)形的次要因素與主要因素。fYHCNMHG3.1由于氯乙烯車(chē)間操作人員到崗時(shí)間不同,各培訓進(jìn)度存在差異,但是均超過(guò)了事業(yè)部規定的120小時(shí),因此人為因素不是主要因素。改進(jìn)前循環(huán)水換熱工藝

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